为充实炼铁厂后备人才队伍,炼铁厂以“一站、一会、一室”为平台,通过1+N多项培养,着力打造技能人才中坚力量,为青年职工铺设成才之路。

班前“加油站”,为精优维修快速“充电”
“AV80风机电机接线桩温度、UPS输入输出、在线润滑油泵动力油泵电机电流正常。”“昨天早上点检2号高炉低压配电室时,发现探尺制动器接触器异响,已在线处理。”
这是该厂电仪工段开设的班前“加油站”,职工们相互交流的场景。炼铁厂电气设备多、维护量大,哪个环节出现问题,都会影响生产运行。为确保设备的稳定顺行,他们自发组建了“精优维护微信群”,及时沟通交流关键设备的运转情况,利用班前时间对各生产班反馈的问题汇总集合,制定当班的侧重点及检修维护任务,在维修经验分享中不断“充电”,做好岗前“功课”。

设备“研讨会”,培育人才“高地”
“现在我们对1#高炉热风阀断水、设备影响原因进行分析,编制热风阀断水应急处理措施……”
该厂设备科创新成立了设备研讨小组,以“研讨会”的形式确定项目课题的研究与应用。该小组每周开展一次业务学习会,每旬开展一次设备故障分析排查会,每月一次技能提升理论专业考试和现场实践考核,每季一个突破项目创新攻关,不断引领青年职工岗位成才,岗位建功,促进了中青年职工技能的快速提高。此外,积极推广普及先进的创新理念、技术和工作方法,推广先进实用技术,培养锻炼青年职工。近年来,该厂设备系统青年职工赵尚文、蒋凯凯获得公司先进工作者,王飞等骨干在各项技术比武中多次斩获佳绩,在设备战线上屡建新功。
故障“会诊室”,成就铁前创新“专家”
“作为基层单位设备点检员,在设备管理上不仅要抓好日常点检维护,关键时刻还得会开方下药,让设备保持‘健康’状态。”该厂设备科负责人说,围绕设备维护保养、技能人才培养、设备故障判断处理等,该厂成立以设备厂长为组长的“会诊室”,开展技术创新、管理创新,培养创新型和实用型人才。
去年,2#高炉渣处理转鼓外筛板使用3个月后结垢严重,造成筛板透水性差,水渣直接回水至渣池,使抽渣泵及管道磨损严重,使用寿命短,不能满足生产使用要求,且更换一套全新筛板费用高达20余万,同时需要停机24小时以上。“会诊室”接到课题后,反复论证,不断实践,提出了改造计划,将原清洗雾化喷头改进为带有击打力的高压扇形喷头,在转鼓另一侧再增加一套高压清洗管,提高清洗面积,同时在高压清洗泵出口安装高精度自清洗过滤器装置,避免喷头堵塞。通过近一年来数据显示筛板经改造后结垢现象直线下降,筛板寿命提高至18个月,年节约成本费用近百万余元。(炼铁厂 张永谦)



























