“小刘,这减速机都坏了,你还拆开干什么,换新的呗!”“不急,先打开看看再说。”
小刘名叫刘洋,是烧结厂车间的一名设备员,更是一位“降本达人”,这个在别人眼中已经“坏掉”的减速机,他不费吹灰之力就东拼西凑维修好了,大家都不由得对他竖起了大拇指。

“节约就是利润,省下来的就是效益,‘过紧日子’,可不能光说不干。”这是刘洋常挂在嘴边的一句话。受生产环境等因素影响,三立生一主泵、生二副泵圆项阀球顶运行一段时间后,出现了不同程度的磨损和故障,经常要进行更换,这无疑增加了备件维修成本。于是,岗位上拆卸下来的废旧备件,都被刘洋存放在库房,只要一有时间,他就待在库房拆拆卸卸,“只要有拆下来的废旧备件,他就跟见了宝似的,生怕谁跟他抢。”现场维保人员笑着说道。
许多设备他都手到擒来,有异常他可以一眼看出问题所在。但维修设备需要丰富的设备经验,面对一些从未接触过的设备,他将设备拆开来后逐步排查问题点,拆掉无法再次利用的设备并寻找配件,凭着一腔不服输的劲头,他让许多已经宣布报废的设备重新“上岗”。
遇到复杂的设备,他也会无从下手,但这从未成为他退缩的理由。面对挑战,他深知只有迎难而上,才能突破困境。他积极寻求帮助,与团队成员共同探讨解决方案,甚至亲自深入现场,仔细观察设备的运作情况,努力寻找问题的根源。正是凭借这种不屈不挠的精神和持续的学习态度,他逐渐掌握了处理复杂设备的技术,在设备修旧利废上贡献了自己的力量。
“省下的就是赚到的”,本着这样的想法,刘洋将工作中随手可见的废旧“宝贝”进行分类码放,通过分拣复用、拼装改造等方式,延长各类材料、备件的“在岗”周期。长期的修补工作,不但节约了备件成本,也为他自己练就了一双火眼金睛的硬本领,精准判断设备故障点,快速找出问题所在,对于废旧设备维修更是得心应手。

今年以来,他个人上报修旧利废项目10余项,并且全部完成改造再用,累计修复圆顶阀3台,安装自制皮带机刮料器4台,从废旧设备中拆除紧固件、密封圈等可用配件50余件,节省备件成本高达10万元。
降低成本,材料管理是主战场,只有摸清“家底”,才能有的放矢。5月初,刘洋领衔发起了一项全面的清仓利库专项整治行动,他主导构建了一套涵盖物资调剂、报废处理、使用监控以及验收管理的综合性管理体系,旨在消除材料积压现象,从而有效激活和利用闲置物资,实现资源的最大化利用。截至目前,完成对15个大类、230个小类、上万种不同规格物资的全面清查,切实做到账、卡、物相符,物资摆放整齐、定位明确、环境卫生良好,助推分厂备品备件管理精益化、规范化、程序化。(烧结厂 王佳)



























