“渣”班长的降本经
发布日期:2024-02-19    作者:章森奎 刘平    
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“做一个决定,并不难,难的是付诸行动,并且坚持到底。”担任高炉渣处理班长以来刘海军始终坚持这一真理,他从日常管理着手,脚踏实地、行稳致远,实现了设备管理高效、优质、低耗,让渣处理班组的降本势头根本停不下来。

“渣”班长的降本经

破除瓶颈,把能源介质降下来

水渣处理作为高炉的重要生产工序环节之一,能源介质中回用水占据着渣处理班组消耗的重中之重。因水渣内部携带大量水分,导致回用水消耗量较大。“天天这样浪费水资源也不是个事,必须想办法进行改造处理。”针对这一问题,刘海军通过现场长期观察实践,建议对水渣管道进行改造,将原排水管道引至渣仓沉淀池抽排泵管道上部,阀门关闭后将沉淀池内部水可直接引入渣处理水渣池内部,此项改造大幅降低了回用水消耗,日节约回水量约300m³,年可综合创效10万元。

“渣”班长的降本经

双管齐下,把使用周期提起来

转鼓筛板一直在渣处理担负着高炉渣水分离的作用。由于水渣含有大量SiO2CaO导致转鼓筛板结晶堵塞频繁,结渣现象严重影响正常生产。有没有既能适应当前降本增效大方向,又能满足当前生产需求,既节约能源成本,又能保障生产运行的可行方案?这成为刘海军一直深思熟虑的问题。经过刘海军多方集思广益、不断尝试,通过对渣处理回用水路径进行改造,将回用水引至转鼓,进行加压0.30mpa清洗筛板,既没有增加回用水消耗量,又彻底解决了筛板结垢难题,且清洗效果显著。同时刘海军还要对清洗不到位区域定期点检,坚持带头清理过滤网篦子、转鼓筛板、渣池过滤网等易结渣损耗备件,从而延长设备使用周期2倍以上。

“渣”班长的降本经

勤俭节约,把设备成本省出来

在渣处理备件存放区,这里有“堆积如山”的抽浆泵、管道阀门、陶瓷滚筒等,在别人眼里的废旧备件,在刘海军这里都是可修旧利废再创效的好宝贝。通过线下清除陶瓷滚筒表面胶皮,割除滚筒面伤损部位进行挖补,打磨、切割、清洗、焊补修复,一套复杂的流程下来,渣处理废旧陶瓷滚筒在刘海军手里又“生机焕发”。“这些边角料都要进行回收,今后还能用的上。”在刚处理完渣处理转鼓平台花纹板作业后,刘海军便忙着安排起班组职工收集起了作业完毕后剩余的边角料。

点滴之功终见成效,细微之处在于己行。正是有刘海军这样的班长带头,深挖潜能降本、执着创新创效,才能让降本增效的势头在这里根本停不下来。(炼铁厂 章森奎 刘平)