瞧瞧这位百炼成钢的创新能手
发布日期:2023-06-21    作者:韩斐    
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“有一种执着,叫劳动光荣。”劳动光荣与劳模精神深深纂刻在孙宁的骨子里,自他2011年进入汉钢公司以来,先后从事收料工、工艺员、看火工长、烧结车间副主任等岗位,现任烧结厂生产科主管一职。他的成长绝非偶然,是他利用工作之余刻苦攻关技术难题、加班加点解决技术壁垒的经验积累。迎难而上、不惧困难是他对劳动最朴素的忠诚和最执着的追求。

瞧瞧这位百炼成钢的创新能手

不惧困难做生产稳定的“护航者”

烧结车间是烧结生产最为核心的车间,关键工艺、质量调控均在该区域。2021年12月份,他因工作需要被调入烧结车间,主要负责烧结矿产质量攻关工作,为解决烧结机布料设备故障率较高问题,2022年利用公司系统中修,他全程参与两台烧结机布料系统改造项目,并为项目改造提供工艺技术指导。将原来的宽皮带改造为瓷面圆辊布料器。经过改造,烧结机布料系统故障率大幅降低,布料器检修周期也从6个月延长至2年,降低备件费用的同时大大提升了系统的稳定性。与此同时,他组织对两台烧结机240块台车的9600个隔热垫、75000根炉篦条全部进行更换,杜绝了正常生产期间的翻炉条现象,为生产顺行创造了有利条件。

瞧瞧这位百炼成钢的创新能手

精益求精,做技术创新的“引领者”

为提升员工操作技能,他积极组织岗位技术比武活动,定期开展专业培训,多措并举帮助员工提升综合素质。为统一各班操作,他摒弃传统的“经验主义”烧结,集中力量推进数据模型,利用数据库总结分析历史最好烧结矿指标,寻找最优含铁料结构、配料结构、烧结过程参数控制和操作方法,建立了“烧结厂数据分析模型和操作模型”,并形成了汉钢特有的操作模式。目前已建立配料平衡计算、烧结矿FeO调控、熔剂调整及等量代换计算等8个模型。他所撰写的《影响烧结矿冶金性能因素的研究与应用》项目荣获陕钢集团“优秀科研和新产品项目三等奖”,撰写《烧结矿低温还原粉化指数影响因素的研究》论文荣获集团“科技论文三等奖”。

瞧瞧这位百炼成钢的创新能手

永不言败,做指标提升的“先驱者”

随着超厚料层烧结技术在汉钢烧结机上成功应用,他通过对烧结机断面烧结矿九宫格取样分析,烧结机料层层级间烧结矿成分差异较大,影响产品均匀性。通过调整九辊布料器辊间距、混合料加水方式,进一步提高了混匀制粒效果,将烧结机层级间烧结矿质量差异缩小至正常波动范围,FeO含量平均层级差为0.49%,碱度平均层级差为0.07。2022年烧结烧结矿合格率较2021年升高0.86%;碱度稳定率较2021年升高2.4%,为高炉炉况顺行及超厚料层均质烧结技术的应用奠定了坚实基础。

扎根基层 做提质增效的“推动者”

围绕生产经营目标,他坚持以问题为导向,针对265m2烧结机点火器点火效果差的问题,利用中修组织对点火炉进行升级改造,改造后助燃空气温度提高80℃左右,每小时可节约煤气3000m3左右,年累计节约成本280万元,吨烧结矿固体燃料消耗降低约1.1kg。对料面蒸汽管道布局重新优化,在10-19#风箱正上方喷吹蒸汽,进一步提升风箱温度,用含氢介质置换进入料面空气量,达到节能减排的效果。在汉钢公司的大力支持及全体烧结人的共同努力下,2#烧结机被集团公司评为清洁生产先进炉机,为铁前降本做出了有力贡献。

“工作没有终点,只有起点,没有最好,只有更好。”他一如既往高标准要求自己,潜心钻研烧结生产工艺技术,万事精益求精,为烧结厂技术进步奋斗不止,为企业安全稳定、高质量发展贡献满腔热情。(烧结厂  韩斐)