熊熊炉火淬匠心 滴滴铁水绽芳华
发布日期:2023-04-26    作者:何光钊    
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 有奋斗的地方就有阳光,有拼搏的地方就有希望,有斗志的地方就有炼铁人不断拼搏的足迹。从西安建筑科技大学毕业后,毛洁成就加入了炼铁人的队伍。二十五年,一路从炉前工、工长、炉长走到了现在。

对标学习促节能降耗

在生产中,如何保持均衡稳定高效的生产组织模式?如何进一步降低铁水成本?毛洁成清楚地认识到,只有动态优化适应高效生产模式的操作方法,才能解决问题。通过与行业大型高炉进行对标,学习大型高炉先进经验,打破常规,优化高炉上下部操作制度,严格执行全风全氧、高风压高顶压的“两全两高”操作方针,合理匹配操作参数,进一步优化风速、鼓风动能、富氧率、顶压等指标。

立足当前原燃料实际情况,通过炉料结构优化,实现球团矿配加块矿的模式,加大对烧结矿的软化开始温度、软熔温度区间的监测力度,不断摸索、调整、优化制粉系统风量、控制煤粉系统流量,优化喷吹系统风量、送煤量等参数,为高效冶炼做足了基础保障。在毛洁成的带领下,对2#炉动态优化调整风口布局,匹配上下部制度参数,在原燃料结构及制度参数适应的情况下,逐步调整风量、适度控制氧量,使实际风速达到230——235米每秒,鼓风动能达到每秒110千焦以上,进一步提高了炉缸的透气性与活跃度。

攻关降本助效益提升

料流自学习到人工干预,确定参数怎么调、先调什么、后调什么,并将动态调整规则形成制度,严格执行。为了保证布料圈数的准确性,毛洁成带领高炉工长确保每圈的布料的准确性,随时关注原料粒度情况,及时调整料流阀的开度,确保布料圈数在正负500公斤范围内,进一步稳定气流分布,保证高炉炉况稳定,全力为高炉稳定顺行保驾护航。

“只有人人都担负起降本增效的任务,才能创造更高的效益”。在炉长毛洁成的心里始终算着降本增效的经济账。围绕公司“提煤降焦”任务目标,炼铁厂在配煤上用焦面配加替代原煤使用的思路开展生产降本攻关,高炉在线煤量稳定在45t/h以上,按照“我吃我要看、我用我要管”的延伸管理原则,坚持关口前移,强化攻关过程监督,力促解决质量过剩和指标不匹配造成的效益流失问题。截至目前,通过深挖“料” 字潜力,在采用焦面配加降碳的实践中,已创收降低燃料成本约百万余元。

一枝独放带百花齐放

 毛洁成重视对技术人员专业能力的培养,充分挖掘人才,大力培养技术骨干,积极开展专业培训工作,充分利用毛洁成劳模工作室为载体,定期组织开展技术交流和职业技能提升培训,先后以去中心加焦、提高煤气利用率、降低燃料比等研究课题,推广普及先进的创新理念、技术和工作方法,以生产岗位“传帮带”等有效形式培养新技术人员,结合公司发展要求,专心钻研切实可行的降本增效先进技术,加强降本增效工作的管理力度,使职工们能够主动投入到降本增效的工作中来,并将成果落到实处。先后开展2#高炉净煤气反吹改造,年高炉共节约氮气费用约90.7万元;均压煤气回收、重力缷灰改造获得集团职工创新创效2等奖。

 此外,毛洁成还组织车间骨干人员成立攻关队,从优化高炉四大操作制度、提产量、优指标等方面入手,点滴突破,以小进步、小提升促进高炉整体指标的提升。今年以来,2#炉在硅偏差、产量、煤比等指标多次创水平,实现并长时间保持煤比160公斤的历史突破。(炼铁厂 何光钊)