瞧!这里设备改造有妙招
发布日期:2023-05-19    作者:大张浩    
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今年以来,烧结厂立足实际、精准发力,以降本增效为首要任务,在“降”字上下功夫,在“增”字上做文章,通过开展技术改造、工艺创新等工作,全方位推进降本增效走深走实。

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自主创新 向稳定顺行要效益

混7#皮带驱动属于两台电机拖一条皮带转动设备,皮带机架长达200米,爬坡高度达46米高,容易造成皮带压带事故,此外,该设备驱动电机过载保护为两台电机的总额定电流之和,一旦出现压带打滑,单台电机或机械部分故障极有可能烧坏电机,或严重损坏传动设备。

在设备员都一筹莫展时,维修车间电工班的达人们利用班后会开展“头脑风暴”大讨论,“在最小改造成本下如何达到最优效果?”最终,决定在控制软启下方的两台电机出线上分别安装6支电流互感器,电流互感器再通过电动机保护器,实现两台电机分别保护,同时,将互感器电流信号引入现场操作箱和主控操作画面上,让操作人员可以随时根据工况流量查看电机驱动负责的大小,在主控操作画面上设置报警装置,临近设备过载时会进行报警提示,不仅能够及时指导生产操作,还大大提高了设备安全运行系数。

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合理排产 为生产工序降能耗

前期烧结厂10个布袋除尘器输灰时间未进行明确要求,对于输灰时间和输灰时长均由各班组内部自行安排,造成输灰随意,时长不一,输灰电能消耗过大。

为解决这一问题,烧结厂设备科电气主管结合生产实际和电价杠杆作用,引导输灰过程削峰填谷、提升用电效率、降低用电成本,对物料性质、浓度进行全面了解,制定布袋除尘系统输灰时间实施方案,根据不同的输灰方式采用不同的输灰设定,该方案经实施后,预计年可创效10万余元。

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大刀阔斧 为设备性能夯基础

烧结厂转运除尘风机不具备调速能力,风机启动采用高压电机全压直起,风量通过挡板调节,风机直接启动再通过执行器调压,不仅对电网和机械设备冲击大,而且这一过程会消耗大量电量,无功损耗大、效率低。

为进一步提升设备性能、降低电单耗,针对上述情况,该厂组织电气技术骨干对转运除尘风机进行变频改造。通过变频改造减少对电网及机械设备的冲击,可自动平滑加速,保护性能完善,且故障判断显示精度高,大大降低了风机电耗成本,通过对比已投运风机节能改造案例,转运除尘风机平均每天可节约570度电,预计年可节约电费11.28万元。(烧结厂 大张浩)