唱响“三步曲” 激发降本新活力
发布日期:2023-03-27    作者:康浩    
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“作业效率能不能再提?细节管理能不能再优化?降本增效工作有没有具体落实?”这些话题再度在会议中引发激烈谈论,面对当前严峻的市场形势,车间上下齐手,通过抓重点,抓细节,深挖降本潜力,实现自我超越,对比超越,过好“紧日子”,练出“好成绩”。

唱响“三步曲”  激发降本新活力

 

算清“成本账”,层层压实降本责任

面对当前降本空间小,增效项目少等客观因素制约,各个班组于修旧利废、节能降耗、费用节约、技术改造等多方面制定每日、每周、每月工作计划,算清生产成本帐,严格按照计认真执行。建立良好的时间观念,杜绝拖延,用最快的时间实现最大价值,层层传递指标压力,成本管控逐步细化到周、日、小时;为避免设备故障导致生产进度受阻,影响整体的计划施行效率,通过制定具体的日检、周检、月检、年检的计划,切实开展好各区域危险点,危险源再排查、再辨识工作,充分利用取送车间隙做好设备点检工作,持续设备TPM管理常态化落地,及时排除设备隐患,减少设备故障,针对作业期间设备故障、运行停机及其他因素等影响卸车进度事件做出详细统计,做好与运行、计量单位工作沟通,减少外围因素对生产效率影响,确保生产作业安全效率同行。

巧用“他力量”,学做结合促增效

      为从细节赶出进度,该单位邀请安康车辆段组织人员对附属作业人员进行现场培训,通过学习木楔放风,单手挂环等高效便利的作业方法,使附属作业环节效率显著提高,实践测得原平均45分钟附属作业时间被缩短至30余分钟,提高作业效率20%;因近期雨季天气来临导致车皮粘底、篦子积料等问题频发,积料清理难度增大,为解决这一难题,车间及时成立机动小组,4人成组时刻待命,遇到接卸难度大的物料时积极投入积料清理工作,通过对装卸队人员合理化分配使篦子积料清理效率增加35%以上,极大程度的减少具备翻车后等待清篦作业的情况。

再攀“新高峰”,练内功干出好成绩

“停车,停车”物料到达的信息由调车员的对讲机传出,伴随机头驶离,新一轮的卸车作业便开始了。从物料进站到空车取走,这个过程不断在翻运车间的现场重复着,“陪这个老伙伴一起走过近6年,还记得当时作业效率还不高,整天忙忙碌碌的可卸车量总提不上来,再看看现在,1小时20车,稍微加把劲,一周就能干出当年一个月的成绩”丙班班长指着翻车机自豪的说着,为克服卸车效率问题,通过不断调整主控系统流程、优化人员配置,卸车效率近年来屡创新高,截止今年3月初,在原料到达不饱和的情况下,该车间已累计创效40余万元,卸车占比90%以上,为物料运输成本管控做出积极贡献。

  后期,该单位将持续推进降本增效工作,思想意识真正紧起来,管理上真正严起来,落实上真正实起来,排查上真正细起来,为中心高质量发展贡献力量。(物流中心 康浩)