集思广益 降本增效走出新路子
发布日期:2023-03-29    作者:蒋凯凯    
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涓涓细流汇聚成海,点点青石堆积成山。炼铁厂从点滴做起,把降本增效当成一种习惯、一种态度、一种责任,紧盯可控成本,精打细算,把降本增效落到实处,全力以赴冲刺二季度,围绕成本目标,坚决打赢扭亏控亏攻坚战。

治水有方、降本增效有实措

集思广益 降本增效走出新路子

由于炼铁厂地下管道运行时间较长,地埋管道出现漏水的情况时有发生,其漏点寻找难度大,周边环境复杂,地下管网状态不明,且漏水管道多为在线生产用水管道,对漏水管道机械开挖寻找漏点风险高,处理方式单一。如碰到管道压力高、漏水点大的问题,在线处理则需要寻找专业外委队伍,且费用高昂。为了彻底消除该安全隐患,炼铁厂设备科职工重新敷设一趟明管,将原管废弃,但由于原管路前端无阀门,且与主管道相连,整个系统无法停水,必须进行在线带压封堵,以除后患。“水压0.5MPa,管径φ89mm,要彻底封堵,说干就干。”参照前期专业队伍设备样式,利用废旧钻杆和钢板自行制作一个简易的带压封堵工装,先从回水管着手,用工装夹住管道,支好液压千斤顶,缓慢向管壁施压,水管压扁水流变细后,将封堵工装后端管道割除、废弃,再安装套管阀门,将漏水成功处理。经过这次带压堵漏的实战,此方法在炼铁厂得到广泛推行,先后帮助各车间实施带压封堵管道6趟,节约费用约10万余元。

另辟蹊径 巧解环境治理难题

集思广益 降本增效走出新路子

“班长,这放料落料点扬尘太大,咱得想法子呀!”连日来,原料车间环境治理遇到了新难题,在原料车间二期焦沫仓放料过程中,料闸与汽车箱体落料点距离较大,阀门开启后,现场扬尘较为明显,导致职工劳动强度较大。作为环保绩效达标的样板间,原料车间的管理人员集思广益,调整落料位置、增加倒流板,大家各抒己见,既要不影响车辆的进出,还要达到环境治理的效果,那就增设一趟除尘管道并入主管网,槽下班长冯涛随口提了一句,这句话打开了所有人的思路,寻找合适管路,计算除尘风量,保证主网运行。经过改造,现场的抑尘问题得到了有效改善,为环境现场整治,保证高炉用精料、夺高产发挥实质性作用。

修旧利废 小电机也有大效益

集思广益 降本增效走出新路子

电气工程师张晓峰忙完现场的点检工作后,又开始张罗着和槽下班长去电机库房忙活,走进库房,一排排电机整齐摆放着,有大有小、各式各样,每一台电机上都有自己的一张身份证,上面记录着他要去往何处,从哪个设备下线待修,备件区和待修区分类的井井有条。待修区的电振电机被开盖开始检查,这个零件还能继续用,那个线圈烧了用不了,带着槽下班长就这样东拼西凑又组装一台,据了解,下线需维修的电机有40多台,张晓峰利用闲暇时间,已经完成自主维修组装10余台,部分已重新上线使用,在炼铁厂,这样的人还有很多,他们坚决制止“跑、冒、滴、漏”现象,杜绝材料浪费,做到物尽其用,形成全员降本增效的良好氛围。炼铁厂 蒋凯凯