今年来,汉钢公司炼铁厂以高炉经济冶炼为中心,深挖降本潜能,在“提煤降焦”指标攻关上取得了显著成效,实现了铁前系统生产经营工作逆势上扬。

锚定目标,坚定思想共识
为了形成统一的思想共识,把“炼铁人”的关注焦点统一到“提煤降焦”攻关上来。元月份,该厂开展形势任务教育,将压力传导到每一位职工心里,力求提煤降焦工作能够人人关注、人人参与。
如何保障外围、如何组织生产、如何调整炉况、如何把提煤降焦工作推向更高的起点?面对种种难题,该厂科学对待、精准发力,坚持每天及时分析成本指标的异常情况,并跟踪到最小单元,在数据变化的趋势中查找规律,并依据炉内各项指标趋势,制定出当日生产组织方案。同时加大现有管理制度执行力度,针对出现较为频繁的焦炭粒度、水分偏差问题,该厂要求生产技术科、高炉炉长、各专业口管理人员要主动牵头,成立攻关小组,从源头查原因、想举措,力求将偏差降到最低,为精准冶炼提供有利条件。

创新求变,助推经济冶炼
在具体操作上,该厂两座高炉紧抓冶炼中的细节工作,注重从精料入手,从工序过程进行控制,以优化炉前出铁、活跃高炉炉缸、稳定渣铁物理热、疏导炉内气流、提升煤气利用率等为调整手段,通过合理控制边缘与中心气流发展,调整顶压,稳定风量,提高富氧率,逐渐形成符合自身实际的高炉管理模式,促使高炉入炉焦比、煤比等经济指标连日突破。此外,该厂还加强生产组织,紧盯炉前铁口打泥量、铁口深度和出铁前准备,标准化操作以及信息共享,有效保证了出铁平衡,提高拉兑罐效率,确保高炉出净渣铁,为高炉创造出有利的外围环境。

提档加速,勇于突破自我
“平均小时喷煤量再增长5t/h以上,这在以前想都不敢想。”看着喷煤量再上新台阶,汉钢公司炼铁厂职工不经意间感叹道。
针对煤焦差价大这一特性,为促使将价格相对较低的煤粉更多地加入高炉冶炼,该厂不断对标行业先进,取长补短,通过调整制粉系统风量、控制煤粉系统流量,优化喷吹系统煤量等各项参数,寻求高炉运行的最佳状态,最终以稳定高炉风温、富氧、送风为手段,提高煤粉在风口区域的燃烧率,实现了喷煤量的进一步提升。同时该厂积极践行“提煤降焦”低成本冶炼方针,尝试平台加漏斗,逐步减少中心加焦量,将矿焦角度外推,优化炉内气流,达到提产降耗,入炉焦比降低效果显著。
1月份,该厂高炉入炉焦比环比下降10.74kg/t,平均煤比同比提高5.24kg/t;2月份该厂在以稳为主的基础上,不断巩固前期经验,探寻新降焦突破点,取得入炉焦比环比再降0.63kg/t的喜人成绩,为汉钢公司低成本冶炼进一步提升奠定了坚实的基础。(炼铁厂 章森奎)


























