小技改结出降本“效益果”
发布日期:2023-02-22    作者:殷方剑    
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“呲……哐……”,随着一声巨响,重7吨约500℃的烧结矿平稳落在了接料板上,烧结厂烧结车间副主任井立峰紧绷的脸上终于笑开了花,虽然已经模拟实验多次了,但是这块“石头”没有落地之前,他的心始终是悬着的。

小技改结出降本“效益果”

时间回溯到一个月前,烧结厂组织年度大修,“烧结机单辊接料板更换项目”再次被提上日程,作为设备副主任的井立峰深知这其中的艰辛,且不论在烧结机尾部作业安全危险系数高的问题,就说在4米宽的狭小空间将4块1米宽的钢板焊接起来,对作业人员的耐心和工作强度也是极大的挑战,且偏偏只有半年的使用周期,每临检修时,大家都很清楚这是一块难啃的“硬骨头”。

“这样下去也不是个事,必须得想个办法。”井立峰随手摸起电话,“张哥,有时间吗?这有个难题需要你出出招。”“李主任,到台车来一下,有个设备攻关需要你的帮助。”不到20分钟,烧结厂能叫上名的设备大拿都集中到了2#期烧结机尾,井立峰指着机尾说:“情况就是这么个情况,我们得想办法延长接料板的使用周期,大家有什么好想法。”三言两语介绍完缘由,大家都陷入了沉思……

小技改结出降本“效益果”

“我搞台车维修也十几年了,也一直想着改改接料板。接料板本身就是拼凑在一起的,它还要安装在底座上,焊接很不方便,我们能不能在外面拼好焊好,在机尾里面只做安装。”原烧结车间主管设备的张磊平却率先开了口,作为烧结的老维修,这股只求设备利好的劲头,让平日里不善言辞的老实人充当了急先锋。

话匣子一打开,大家七嘴八舌都燃了起来,文雅便说:“老张哥的主意不错,我这也有一点建议,现在四块板拼接而成的接料板,多了一道焊接工序,还不耐磨,能不能换成一块完整的板子,材质上也想想办法,换个质量好的。”

井立峰的眼睛一亮,对呀,他怎么没有想到,研讨会结束后,他连忙跑向设备科,人没到,电话就已经拨通:“虞科长,我马上过来找你,就是换接料板的事情,我们商量一下什么材质可以用?”

小技改结出降本“效益果”

3天后,一份“单辊接料板技改项目书”新鲜出炉,接料板材料由原来的合金改成了耐磨钢板,并在内部填充耐磨浇筑料,接料板与底座一体化焊接成型后,再吊入内部安装,每年节省费用约40万元,延长使用周期1倍有余,而且方便维修。

此时的井立峰站在机尾已经观察了10多分钟,“呲……哐……”的声音分外悦耳,他看着这矿就像初升的太阳……(烧结厂 殷方剑)