自2025年6月份汉钢公司轧钢厂启动1#棒线升级改造工作以来,轧机装配作业区积极剖析自身不足,结合产线升级改造契机,对以往老问题进行“精准把脉”,自主开展多项技改创新工作,为企业提质增效贡献一线力量。
毫米级“瘦身”:给导卫“松绑”,破解停机顽疾
1#棒线中轧立式轧机进口MA115导卫总成因支臂行程不足,夹持钢材时常“力不从心”,导致稳定性差、非计划停机频发,严重制约生产节奏。
“问题不解决,高产稳产就是空谈!”在专题分析会上,该作业区棒线装配导卫班负责人态度坚决。随即,一支由技术员与岗位骨干组成的攻关小组迅速组建。
为解决此项问题,攻关小组摒弃“整体更换”的传统思路,经过多次现场勘查、数据测算与方案论证,创新提出“结构性精准削减”的改造方案。改造现场,老师傅稳稳操控割枪,青年技术员实时比对校验,对导卫总成及支臂的冗余部位实施毫米级精准切割,宛如开展一场精细的“外科手术”,充分释放支臂作动空间。
改造后的MA115导卫夹持力大幅提升,运行状态稳定可靠,相关故障停机时间直接归零。这一“小改动”不仅保障了轧线连续高效生产,更省去了整体更换备件的高额费用,真正实现“以小投入换取大成效”。
自主化“固齿”:给丝扣“加劲”,稳住精度命脉
1#棒线DR4CK4进口导卫的调整丝其作用原为固定导卫支臂,防止支臂晃动,但在长期高负荷运转下极易出现滑丝问题,进而导致轧线线差波动,成为影响产品尺寸精度的隐形隐患。
面对这项问题,该作业区棒线装配导卫班团队决定开展自主攻关工作。
团队成员深入研究调整丝滑丝机理,反复试验后自主设计出局部强化工艺——通过对调整丝关键受力部位进行特殊表面处理与结构优化,显著提升其抗磨损与防滑性能。“这就像给设备关键‘牙齿’镶上‘钢套’,让它咬合更紧、使用寿命更长。”参与改造的老师傅形象地解释道。
实践证明,这项自主创新成效显著:调整丝使用寿命提升40%以上,轧线线差控制精度提高约15%,在稳定产品质量的同时,大幅降低了进口备件的消耗成本,成为班组消化吸收再创新的典型案例。
精准化“接骨”:给偏心套“加长”,补齐支撑短板
1#棒线RE200导卫的原装偏心套长度不足,导致过钢时导辊径向晃动明显,不仅加速轴承磨损,频繁更换备件还严重挤占有效作业时间,成为制约生产效率的突出隐患,被点检人员列为重点攻克任务。
轧机装配作业区棒线装配导卫班经过细致测量、受力分析与方案推演,确定“加长偏心套,实现满支撑”是最优解决方案。团队成员自行完成测绘、设计与加工,制作出尺寸精准的加长型偏心套。“我们的目标就是消除设备间隙,让每个部件都能‘稳扎稳打’运行。”负责改造的班长介绍道。新偏心套安装后,完美填充了安装间隙,形成稳固支撑结构。
改造后,导辊运行平稳性大幅提升,相关轴承寿命延长50%,每月因该问题导致的停机时间缩短70%。这一低成本改造彻底根除了长期影响设备可靠性的“顽疾”,赢得了现场操作人员的一致认可。(轧钢厂 陈瑶 雷亚龙)



























