设备“焕新”解顽疾!他们凭自主改造交出降本增效亮眼答卷
发布日期:2025-10-14    作者:雷颖波    
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设备检修中心聚焦生产关键设备运行痛点,以“自主诊断、精准施策”为核心思路推动设备优化升级不仅扫清生产障碍,更实现环保、成本、效率多重突破,为生产稳定注入强劲动能。

设备“焕新”解顽疾!他们凭自主改造交出降本增效亮眼答卷

巧解“下料难题”:J0皮带机改造实现“降尘+延寿”双突破

作为高炉焦炭输送关键,J0皮带机下料口长期受物料冲击,存在扬尘、堵料、磨损问题。针对此痛点,该中心烧结维修作业区专业团队深入现场反复测算,制定专项改造方案通过增大下料口容积、加装缓冲挡板与倾斜导流板,从源头减轻物料冲击;采用台阶式高铬合金与陶瓷衬板替代原有普通材料强化仓体耐磨性能。  

改造后效果立竿见影:粉尘浓度降低80%以上耐磨衬板寿命延长2-3倍台阶式缓冲接料板仓壁磨损周期从2个月延6个月堵料故障率下降60%80%,减少检修3次,维护成本年节约2万元,不仅改善了一线作业环境,而且确保了高炉焦炭输送的稳定高效

设备“焕新”解顽疾!他们凭自主改造交出降本增效亮眼答卷

攻克“窜轴顽疾”:四辊破碎机改造实现“零故障+降费”双达标

烧结四辊破碎机是物料破碎环节的核心设备,长期运行后,其辊芯胀块易出现磨损每月平均发生2-3次松动窜轴故障年增外委维修费8万元成为制约生产效率的“拦路虎”。

为攻克这一难题,设备检修中心烧结维修作业区组建专项攻关小组,制定“精准测量定制加工精细焊接”三步走方案:第一步用数显卡尺对设备进行全方位精密测量,精准确定辊皮与辊芯胀块的平均磨损间隙为67mm;第二步优选高强度Q345B钢板,按照胀块原始弧度进行卷制加工,确保配件与设备的贴合度;第三步采用二氧化碳气体保护焊进行焊接作业,焊后再通过精细打磨,完美补充磨损间隙。

改造后,松动窜轴故障实现“零发生”,辊芯与辊皮寿命恢复至原设计标准,年减少外委维修费用5万-8万元,设备有效作业率提升3%,彻底根除了这一长期困扰生产的顽疾。

设备“焕新”解顽疾!他们凭自主改造交出降本增效亮眼答卷

   打造“节能标杆”:风机变频改造实现“省电+高效”双丰收

1#脱硫脱硝系统中的315kW冷却风机与400kW热循环风机,原采用全压直起、挡板调风模式,电能存在“大马拉小车”现象,不符合节能降耗要求。

针对问题,该中心烧结维修作业区结合设备运行数据与现场工况,加装2台高压变频器,同步完成高压电缆敷设与电气楼2楼SVG室改造,并全程自主完成设备安装、调试与投用。

改造后,冷却风机全年耗电量从170.69万kWh降至73.15万kWh,热循环风机从256.04万kWh降至73.15万kWh,全年共节约电费162.64万元在确保脱硫脱硝系统稳定达标运行的同时,打造了设备节能改造的标杆案例,为企业绿色低碳发展贡献了重要力量。设备检修中心 雷颖波 张浩