自汉钢公司中厚板建成投产以来,超快冷设备以具备快速冷却的特点成为产线主力军,但它也是个“直肠子”,当其L2系统下命令后,它就忠实执行,结果往往造成相关工艺不达标的尴尬处境。基于此,轧钢工序结合投产以来的生产经验,采取多项针对性改造来完善超快冷设备部分功能,实现它的华丽蜕变。
智能替换改造 创效成果再提升

在汉钢公司中厚板产线上,超快冷L2系统能根据钢板厚度自动对L1执行单元下发指令,确保超快冷集管开口度精确无误,但是如果此时刚好选定的集管出现故障,系统则无法临时替换,将会导致故障阀门“带病”作业,使在线钢板达不到预定的冷却工艺。
面对这项瑕疵问题,汉钢公司轧钢工序技术人员结合现场实际,通过程序优化,实现个别阀门故障时,系统能自动替换故障集管,全面避免了冷却不及时带来的工艺质量问题。
目前,此项改造投入使用后,因超快冷集管故障导致的返红温度超下限、钢板性能超下限等情况完全消除,同步实现年创效29.47万元,这成为中厚板提质增效工作一项亮点改造。
精益科学调控 节能降耗出实招
超快冷设备耗水大,如何实现精准节水?如何高效冷却……
面对该设备下集管喷头开度统一,无论遇到何种钢板,冷却水量均一致“吃大锅饭”的局面,汉钢公司轧钢工序智控维护班组成员想尽办法来解决此项问题。
“把下集管喷头固定开度改成可调模式,效果会不会很好?”正所谓旁观者清,来自厂家人员的一句建议,为班组提供了思路。
方法有了,该班组立刻着手实施,他们通过修改PLC控制程序,将原来24组集管阀门由原来统一的开度设定模式改为可以分别设定模式,并在主控画面增加人机对话接口,让每个集管阀门都能按需设定水量。
此项改造后,效果立竿见影,不但实现节水约1200m³/日、月创效10万元,还推动节约电耗6500元/年,更确保各类板材冷却科学控制。
在线精准体检 私人订制保质量
在汉钢公司中厚板生产过程中,返红温度是检验钢板性能的依据之一,但前期在冷却环节,岗位人员发现:同样规格的钢板,有的“一点就冷”,返红温度显著下降;有的却“冷若冰霜”,返红温度依旧居高。是什么原因造成此种情况?
后来,经过工艺技术人员不断摸索得出结论,这是钢板“体质”不同造成的。由于钢板中部分微量元素的微小差别,影响了其“淬透性”,于冷却环节最直观表现即钢板冷的快和冷的慢两种状态,造成返红温度不尽相同。
为实现对返红温度的精准控制,轧钢工序创新给超快冷设备装上了“体质检测仪”,其原理是通过把钢板中各种元素影响折算成一个“C当量”,直接显示在画面上,操作人员通过精细调整超快冷设备水量比例,确保钢板返红温度得到实时精准控制,促使产品性能始终处于最优状态。
提前预判、精益调控,返红温度控制不再是玄学!以前是“试错式”冷却,现在是“私人订制式”冷却,这既是技术突破,更是汉钢人追逐匠心精神的体现。
这三招,没花大钱,没搞大工程,却让超快冷从“机械执行者”变成“智慧决策者”!它会自动替补,会精打细算,还会看钢板“体质”灵活调控,汉钢人将智慧践行于生产,用勤思笃行为精品板材带来坚实根基。(轧钢厂 张超)



























