“微改进”激活降本增效“强引擎”
发布日期:2025-08-12    作者:何光钊 邓铁拓    
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走进汉钢公司炼铁工序,带着“烟火气”的全员节支降耗故事,正被大家津津乐道。该工序以“浪费识别”为抓手,用一个个“微改进”汇聚成降本增效的“强引擎”,全员行动把“降本有我”从理念变为实实在在的效益。

管路“换型”:手动调控止住“跑偏愁”

“以前这电动插板阀就是个‘麻烦精’,下煤忽多忽少,给煤机皮带一天跑偏好几次!”喷煤作业区值班工长段晓康蹲在4#系统原煤仓旁,指着改造后的管路说。

原来,原煤仓的电动插板阀因设计缺陷,下料时总出现“时断时续”的情况,制粉给煤机皮带频繁跑偏,不仅影响生产节奏,还得频繁停机调整,暗藏安全隐患。一次巡检时,段晓康盯着晃动的皮带犯了琢磨:“能不能换个简单可靠的方式?”

他提出的方案很直接:拆掉电动插板阀,换成一根耐磨管。改造后,操作工能手动灵活调整下煤量,就像“拧水龙头”一样精准控制。“现在下煤稳了,皮带再也不‘调皮’了,备件钱还省了一大笔。”段晓康算起账来:原来的电动插板阀要3.56万元,而耐磨管材料费才2000元,单这一项就省下3.36万元。

装料“换道”:罐车直送省出“吊装钱”

“以前用吊车吊吨包,光等吊装就耗俩小时,人还得爬到料罐顶上割袋子,劳动强度很大!”生产技术室主办寇栋炜站在2#高炉烟气脱硫装料区,回忆起改造前的场景直摇头。

2#高炉烟气脱硫系统刚投用时,脱硫剂装料全靠“笨办法”,吊车把吨包吊到料罐上方,工人站在高处割开袋口,脱硫剂顺着口子往下倒。不仅吊装费居高不下,扬起的粉尘呛人,高空作业还总让人捏把汗。

寇栋炜带着团队盯上了“运输装料”的全流程:“罐车能直接送料,为啥不能接根管子通到料罐?”他们加装了一根DN125传输管道,上端连料罐,下端装阀门接罐车输料管。现在,罐车直接把脱硫剂打进料罐,全程封闭无尘。“按每月到货10次算,每次省4小时吊车费,光这一项每月就省6800元,一年下来就是8.16万元。”寇栋炜笑着说“现在工人不用爬高,现场也干净了,这才是既省又安全的好法子。”

烧炉“调频”:错峰启停省出“能源账”

“以前热风炉天天烧,助燃风机24小时转,煤气和电就像‘流水’似的往外跑!”负责煤气工艺管理的杨挺,指着2#高炉热风炉的运行记录说。

今年6月,热风炉每天要烧炉3小时保温,可因为高炉煤气没法可靠切断,助燃风机得全天运转保正压,以防煤气窜入,这成了明晃晃的能源浪费。“能不能让设备‘歇一歇’?”带着这个想法,杨挺和团队算了笔细账,从7月起便对烧炉模式进行了调整:改为3天烧一次,每次烧6-8小时,且烧完后及时切断高炉煤气,让助燃风机也能“下班”。这样的调整效果立竿见影,每天耗煤气量省下10.35万立方米,“按这个数算,一个月就能省41.22万元!”杨挺翻着报表,眼里透着自豪。

“每个操作细节都藏着增效空间,每个岗位员工都是创新主角。”炼铁厂负责人表示。这些贴着生产实际的“小改造”,正汇聚成降本增效的“强动力”,为汉钢炼铁工序的降本增效注入了强劲动能。(炼铁厂 何光钊 邓铁拓)