自中厚板产线投产以来,轧钢厂集聚内部优势技术骨干,围绕智能化改造等工作,全力突破制约板材提产提质的各类瓶颈问题,用一项项贴合实际的技改项目,为精品板材赋能。
改出的高性能 产品品质再提升
由于中厚板产线自动化、智能化程度高等因素,在生产过程中,关键设备超快冷因其控制程序复杂、执行机构配合存在偏差,常出现钢板头尾遮蔽精度低等问题,容易造成钢板头、尾部返红温度低于工艺要求或性能不佳。
为全面解决这一生产阻碍,中厚板产线智控运维人员对现场热金属检测器、高温计等位置信号与画面影像位置进行逐一核对,确保钢板跟踪准确无误,对超快冷所有集管调节阀进行重启标定,精准调整标定开关时间,同时,将阀门响应时间作为提前量写入PLC程序,实现头尾遮蔽的精确控制,有效消除因集管调节阀响应延迟带来的遮蔽偏差。此项改造实施后,超冷快设备头尾遮蔽误差由原来的近5米缩小至设计值0.5米以内,头尾遮蔽控制精度提高10倍,钢板头尾返红温度控制更精准,钢板板形更优。
优化出的效益 节水降耗更精准
作为中厚板产线的冷却设备,超冷快重点体现在“快”和“精”二字上,但在使用过程中因其最初设计因素以及现场环境影响,造成设备实际喷水冷却效果差异大、部分喷嘴水柱小、出水不均,水量浪费严重的问题。
今年,中厚板产线技术人员针对这一现象召开“诸葛亮会”,在维修及智控运维人员双方的研讨下,一种根据现场远程实时调节的方案应运而生。他们将原本超快冷程序中集管预设的10%预留开度,改为可在主控画面逐个设定喷嘴开口度,用四两拨千斤的巧办法实现水资源的精细控制、利用。
此项改造后,操作人员可根据现场喷嘴堵塞情况进行动态调整,每日节约用水达1243m³,按照每方水2.8元测算,每天可解决相应成本3360元,实现既节能又科学冷却钢板的双赢效果。
强化系统联动 创效节能再提速
目前,汉钢公司中厚板产线L1(基础自动化)与L2(过程自动化)系统,因二者兼容性差,在生产冷却使用超快冷设备中,L2投入后板型不可控,常出现“龟背”“锅底”等缺陷,且超冷快设备水量比无法人工干预,调节阀故障时L2仍按原有规程下发指令,影响钢板冷却效果。
为弥合L1与L2系统兼容性的问题,中厚板智控运维人员新增集管禁用功能,实现L2系统故障喷水集管自动替换功能。同时,增加水比手动微调功能,在L2全自动控制模式下,操作人员可根据板型变化灵活调整超快冷喷嘴上下水比例,提升钢板控制灵活性和适应性。
此项改造后,生产过程中超快冷因集管故障导致的返红温度超下限、钢板性能超下限等故障明显减少,同时也实现因冷却不合格造成的钢板判废切割回炉再生产,既节约了人力资源,又降低了劳动强度,减少了能源消耗,预计将节约各类综合成本约17.96万元/月。(轧钢厂 张超)



























