为持续强化精益管理,提升烧结矿质量,烧结厂不断深化“极致效率”的管控模式,主动对标先进,挖掘内部潜力,聚焦于观念转变、关键环节把控、重点难题攻克以及技术改造强化等多个方面,推动多项关键性能指标不断创新高。

全员齐发力,对标挖潜降成本显成效
钢铁行业正面临前所未有的挑战,烧结厂党委积极应对,引导员工转变思维、提升效率。通过组织劳动竞赛、“查找提改献”和“岗位练兵”等活动,激发职工自主小改小革的积极性。5月份,烧结厂全体员工积极参与,现场累计发现问题33项,并提出了41项降本增效的建议和策略,形成了全员关注质量、全员关注成本的良好氛围。
烧结厂将对标找差作为实现成本挖潜和指标优化的关键措施。对内,与历史最优指标进行对比,分析差距、寻求提升;对外,与龙钢等优秀企业的经营管理进行对标,全面找差,并努力追赶。这种对标找差的方法大大提高了烧结矿质量的稳定性。
通过全员的共同努力,5月份生产经营取得了显著成效。电单耗降低了1.712kw·h/t,单位成本降低了0.976元/吨,烧结矿加工费较计划降低了19.36元/吨,为“决战二季度、打赢生存保卫战”提供了坚实的支撑。

聚焦关键攻关,烧结矿质量显著提升
为提高烧结矿质量,该厂1月份成立了烧结矿质量提升攻关小组,并全力开展提质增效工作。攻关小组经过深入研讨和实地调查,确定了原料成分波动大、燃料水分波动大等七个关键问题,并设定了将烧结矿合格率提升至98.1%的目标。
在解决熔剂波动大的问题上,攻关小组发现原皮带秤的传感器位置存在稳定性问题。为此,他们通过对比学习,对皮带秤结构进行了改进,将传感器放置在皮带正下方,显著提高了其长期稳定性,有效解决了成分波动问题。
经过一系列的攻关行动,烧结矿合格率已显著提升,并在今年上半年超出预定目标0.51%。同时,烧结矿的优质品率也增加了11.5%。

筛分改造提质效,烧结矿生产再升级
烧结厂针对成品筛分系统进行关键性改造,将返矿筛由单排升级为双排,显著提升了筛分效率。同时,优化了铺底料的粒级,将筛孔尺寸从10mm增至14mm,有效改善了烧结矿的透气性,使得成品烧结矿的粒级组成更加优化。这些改进措施使得5月份烧结返矿率较去年同期降低了1.14%,返矿中大于5mm粒级的比例也控制在20%以内。
此外,烧结厂还加强对原料的质量管控,增加了对白云石、石灰石、外购燃料等的质检频次,并实施了质量成本日分析制度,大幅提升了生产过程的稳定性。通过优化单双机生产、开停机料头料尾“零生料”操作、烟道漏烟治理、废气温度控制、台车布料改善、FeO在线预判、蒸汽回收指标突破等一系列措施,烧结矿筛分、FeO、碱度、转鼓等关键指标有了显著提升。5月份,入炉烧结矿产量超出计划值4510吨,FeO合格率超过计划值10.78%,各项经济技术指标均达到了较高水平。(烧结厂 朱丽君)

























