四季度以来,计量检验中心从生产流程优化、设备利用率提升、资源优化整合多方面入手,提高闲置资源利用率,树立全员降本意识,为企业可持续发展提供源源不断的动力。

主动出击 环环相扣促节支
该中心始终坚持“以干代练、以干促学”的原则,制定相应的降本时间节点,高效完成各类降本任务。原料化验室通过提高设备利用率,将传统的手工矿石中硅元素分析改为荧光分析。据悉,矿石中硅元素的含量是公司结算时的重要依据,容不得有半点马虎,经与技术科沟通协商,制定了切实可行的降本方案,此方法在解决人员紧张的同时,还能减少废液的后期治理费用。
她们通过手工与仪器的标样对比,专业工程师视频指导,建立了适用于汉钢公司外购矿样分析曲线,经过技术员与岗位分析员的反复测试对比,最终确定了用高温融片的方法出具X荧光硅含量。目前,部分进口精矿粉已经实现全元素分析,通过大家的努力,今后将完全实现各类样品的仪器分析,使设备使用率发挥到最大,为公司降本增效贡献全部力量。

聚沙成塔 高效保供降成本
“这些拆下来的变频器、电容、二极管收集起来,下次维修设备的时候总会用到这些配件。”技术科李少龙在拆卸设备时说道。
当产成品实验室10吨拉伸试验机电路板出现故障,李少龙用万用表测试后,发现是主板上继电器被击穿,他立即返回库房找到之前维修其他设备时拆下来的继电器,核对型号、电压、电流等指标完全匹配后,随即拿来用了起来,打开电源设备,故障灯消除,试验机恢复正常。
像这样的降本事情不胜枚举,该中心始终本着“能修不加工,能加工不添置”的维修原则,为公司在降本增效的道路上迈上力所能及的“跬步”。

凝心聚力 系统优化增效益
该中心本着物尽其用、人尽其才的责任意识,深入岗位进行调研,一系列措施应用而生。原料监督站焦炭过筛项目一直由外包单位执行,每年需要支付费用近十万余元,中心通过系统优化,上下道工序合并,让现有的质检人员采用就近原则,利用火车和汽车采样机取样间隙进行过筛实验。
通过举一反三,中心将保密室合并到制样室,厂内水测试验前置到厂外,该方法的成功实施,充分调动了人员使用率。在提高工作效率的同时,减少公司人员管理成本消耗,切实将降本的“肥水”流进自家田。(计量检验中心 雷玥)

























