“节”尽所能,奏响降本增效“最强音”
发布日期:2023-10-27    作者:王斌 刘超    
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面对外部市场的持续考验,降本增效迫在眉睫。为全面激发企业内生动力,提升产品竞争力,汉钢公司炼钢厂刀刃向内、自我加压、多措并举,用实际行动助推降本增效再上“新台阶”。

“节”尽所能,奏响降本增效“最强音”

精打细算,在钢铁料消耗上“做文章”

为进一步降低熔剂消耗,炼钢厂将留渣操作作为一项重点考核指标,严把溅渣质量关,降低出钢温度,进一步提升留渣比例。规范转炉加料模式,提高前期石灰利用率,避免吹炼后期使用石灰和轻烧白云石压渣,杜绝渣料浪费。在降低熔剂消耗的基础上,充分利用富余热量,增加含铁原料的加入量,采用低枪位操作模式,进一步降低终渣氧化铁含量,提高渣中金属收得率。同时,在对倒炉渣、大块钢渣、中包块、坯头坯尾等金属料回收利用的基础上,每天指派专人监督检查氧枪位置,炉底情况,做到精准控制枪位,杜绝因高枪位操作造成喷溅,大大降低了钢铁料消耗。据统计,炼钢厂10月份钢铁料消耗较9月份降低2.85kg/t。

“节”尽所能,奏响降本增效“最强音”

多措并举合金吸收率上“恒用力”

合金成本占炼钢工序总成本的50%,降低合金成本一直是炼钢厂降本增效的重点项目之一。为进一步提高合金吸收率,炼钢厂规范合金加入顺序,采用脱氧能力弱的合金先加,脱氧能力强的合金后加的方式,保证钢水脱氧程度达到钢种要求。由于钢水氧化性的强弱直接影响合金吸收率的高低,而钢水氧化性主要取决于终点钢水碳含量。炼钢厂通过增加转炉留渣量、规范过程氧压控制、吹炼终点提早压枪等措施进一步提高终点碳含量,降低了钢水的氧化性。此外,还通过加强出钢口维护、规范合金验收流程、减少合金粉末等措施,多措并举提高合金吸收率。10月份合金元素吸收率较9月份提高1.6%。

“节”尽所能,奏响降本增效“最强音”

全面推进,钢水合格率上“下功夫”

为解决铁水硫高问题,炼钢厂进一步规范KR铁水预处理操作,确保入炉铁水硫含量符合要求,降低转炉脱硫压力,杜绝硫废品产生。炼钢厂要求各班组严格执行转炉终点成分控制要求,明确工艺红线底线,杜绝违规出钢现象。针对目前品种钢冶炼需求大、成品含磷量要求高的情况,炼钢厂从装入量入手,稳定铁水入炉量及废钢吨位,采用“留渣+双渣”模式,明确倒炉温度控制范围,杜绝倒炉温度高、磷高现象,延长低枪位控制时间,进一步均匀钢水成分、达到去磷要求。对于出钢环节,重点提高一、二次挡渣命中率,杜绝出钢夹渣下渣现象。同时,坚持每天检测一次炉衬厚度,根据测厚情况及时维护、并通过渣料、枪位的调整稳定炉况,确保炉型规则,炉内反应均匀,各元素吸收率稳定。四季度以来,钢水合格率稳定在100%,为企业降本增效,提质降耗贡献巨大的力量。(炼钢厂 王斌 刘超)