今年来,炼铁厂两眼向内,从大处着眼小处着手,深挖内潜,通过一系列小改造降成本、保安全、促生产,提质增效成效显著。

改造一:高炉炉顶自动点火器
改造前进行炉顶点火,普遍采用的是油布或者棉纱进行点火。由于高炉炉顶的煤气量和助燃空气量 都相对较少,加之炉顶温度的变化,造成点火时间长,一般需要2小时左右才能点燃,从而延长了高炉休风时间,为解决这一问题,通过安装自动点火器,外接丙烷和风机,提供可燃气体和助燃空气,两支管路分别安装有控制阀门,以便于控制空气和丙烷流量。高炉休风后,将丙烷管路和压缩空气管上的控制阀门打开,调整好丙烷与空气的配比后,再将点火器从高炉炉顶人孔放到炉内料面上方,即可点燃炉内煤气。改造后,煤气工操作整个点火过程仅需30分钟时间,比常规点火方式提前了 1.5小时,相对缩短了高炉休风时间,减少了因休风时间长带来的损失。

改造二:堵塞煤粉回收
在喷吹煤粉过程中,经常发生管道堵塞,致使送煤管道堵塞,不能顺利进行。该厂采取措施将堵塞部位的煤粉直接对外排放,以达到排空堵塞煤粉的目的,对于清堵的煤粉并未进行合理的回收及再利用,而且外排煤粉严重污染环境。通过制作一个煤粉回收罐,每次将堵塞煤粉通过金属软管连接到回收罐内进行排煤,利用罐内衬板及布袋进行煤、气分离回收,定期将煤粉送至喷煤进行二次喷吹,杜绝直接对外排放,达到降本增效、改善作业环境、清洁生产的效果,据悉年可降低成本9万元。

改造三:高炉均压双系统改造
改造前2#高炉均压系统仅有一套均压系统运行,一旦发生故障无备用系统可用,设备故障率打40%以上,一旦发生故障,高炉必须减风甚至休风进行故障的处理,打乱了正常的生产秩序,炉顶均压系统实施改造,充分利用检修时机,完成了均压煤气管道碰口、检漏打压及均压系统各阀门的联动调试,并投入运行。经过实施改造后,高炉炉顶均压系统由单线作业转变为双线功能,克服了因均压系统故障而造成高炉休风的问题,稳定了高炉操作,效果显著,每年约可创造经济效益百万元。(炼铁厂 何光钊)

























