铁前创效:从“规模效益”走向“成本效益”
发布日期:2022-02-02    作者:卜云飞    
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元月份,炼铁厂以“低碳低耗”为生产经营指导思想,将生产方向由规模效益型向成本效益型转变,通过强化精料管控、匹配适宜冶强、实施低硅冶炼等措施,焦比达到高炉投产以来历史新低,环比降低29.49kg/t,产生创效额约1800万元。

铁前创效:从“规模效益”走向“成本效益”

强化精料管控,延伸管理

进入元月份以来,入炉料综合品位持续在56.20%以下,面对品位大幅度降低的原料条件,如何保证炉况长期稳定顺行,还要确保完成焦比368kg/t的既定目标,不仅是技术难题,更是巨大挑战。炼铁厂不等不靠不要,积极主动作为,紧密结合目前生产实际,对炉料实施精细化管控,控制焦炭入炉粒级,降低筛分速度,逐步将焦炭筛板25mm调整至22mm,通过缩小筛孔,减少焦批焦丁分流,保证了主焦焦层厚度,并将焦炭振筛速度下调至3kg/s,确保炉内中心料柱具有较好的透气性和透液性,同时实行“我用我要看,我用我要管”的物料延伸管理机制,由原料组牵头成立物料检查小组,从焦炭计划采购、装车出厂、发运衔接、料场规划、使用配比等全方位、全过程管控,并以堆新吃旧、吃旧搭新等多种配加方式,稳定了入炉焦炭整体质量和水分,为稳定炉况夯实了炉料质量保障基础。

铁前创效:从“规模效益”走向“成本效益”

匹配适宜参数,降低冶强

高冶强在高产量的同时,伴随着炉腹煤气发生量过剩,炉内煤气流速高,不利于煤气利用率提升,致使能耗无效流失。为了进一步降低能耗,该厂通过控风、控氧来实现降低冶强,而如何匹配之间的参数是关键所在,风量是高炉的生命线,鼓风动能过低会导致高炉炉缸活跃性变差,富氧过高会引起顶温不足,从而加大煤气除尘处理难度,严重的会造成管道堵塞、缩短除尘布寿命等,而富氧过低又会造成料速过慢,引起顶温高,同样不利降耗。通过不断摸索,采取了阶梯减风、辅助用氧的办法,即逐步减风关注炉缸状态,如无下滑状态,继续尝试降低风压,同时根据顶温情况,调整富氧,保证了炉顶温度始终保持130℃以上,在炉缸活跃的前提下,摸索出了适宜的冶炼强度。

铁前创效:从“规模效益”走向“成本效益”

实施低硅冶炼,降低能耗

冶炼过程中若炉温控制过高,不仅造成热量损失,还会影响渣铁流动性,不利于炉缸活跃。为了及时的做好炉温管控,该厂下发了《炉温控制要求的通知》,在满足铁水物理热需求前提下,以【Si0.20-0.40%为操作区间,0.30%作为操作目标值,同时建立了高炉炉型分级体检管控机制,并形成《高炉健康体检制度》,该制度让高炉自己发言述说病痛,使高炉的分析判断由单向变为互通,由点面变为立体,有效的对高炉重点运行参数做到了全面适时监测,通过对比管控标准,用数据正确衡量高炉的运行状态和趋势状态,解决了高炉操作意见不统一、随意性等问题,逐渐形成高炉标准化的管理体系,同时此体系也为低耗冶炼提供可视化的数据支撑。(炼铁厂 卜云飞)