喂丝小改造跑出效益“加速度”
发布日期:2022-01-16    作者:曹振民    
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在炼钢生产工艺过程中,使用喂丝机向钢水包内喂线,并通过钢水包底部吹氩搅拌,实现对钢水成分微调,伴随着钢水的合金化、脱氧、脱硫、非金属夹杂物变形处理等,是精确控制钢水化学成分,提高钢的纯净度,达到钢水炉外精炼目的必备手段之一。

喂丝小改造跑出效益“加速度”

   找症结,揭露喂丝设备“老伤疤”

炼钢厂自投产以来,因受喂丝平台空间限制以及除尘设备改造影响,导致喂丝机不能充分发挥其应有功能,同时送线导管不能根据钢水液面高度进行调整,包芯线只喂入钢水深度0.65-0.75米之间,不能完全进入到钢水液面以下,甚至很多喂丝线盘圈漂浮在钢水液面上;在熔化包芯线过程需进行大气量吹氩,送入包芯线位置的渣面波动严重,钢水搅拌大幅翻动易造成钢水液面裸露、夹杂物增多及二次氧化污染,可能引发成分不均匀,钢坯夹渣等质量异议,成为影响钢材品质的“大问题”。

定措施,开具设备改造“新药方”

为了充分发挥喂丝机的应有功能,满足对产品成分均匀性和新产品对钢水洁净度的要求,炼钢厂组织技术组与设备科联合成立“问题解决小组”。经过试验、分析,摸索设计,多次方案修改和现场测量预算,数据进行对比分析后,“问题解决小组”确立了改造实施方案,提出对喂丝机进行送线导管改造,安装气动伸缩气缸,除尘罩侧面设计导管高度调整窗口,精准定位丝线进入钢水位置,更换和调整压紧轮,修正送线速度参数,优化喂丝机的电频参数,调整包芯线的硬度及距离,引入一键式操作按钮,一系列改造和规范操作紧锣密鼓地得到了落实。

   盯效果,收获工艺成本“金元宝”

元月份以来“问题解决小组”对改造后的喂丝机跟踪验证,经过改进后的喂丝机操作简单,维护方便,喂线深度能达到1.2米-1.8米之间,改善了钢水吹氩喂丝工艺效果。针对不同的钢水条件,采取不同的喂丝处理工艺,不但促进了钢水中非金属夹杂物上浮去除,控制了生产节奏,提高了合金收得率;而且喂丝炉次温降小、节省时间,确保了钢水成分均匀、质量稳定,还精准控制了元素含量达标,消除了成分偏析,气体含量得到大幅度降低。总体上,实现了工艺流程更优化,处理效果最佳,合金消耗量最少,达到节能降耗的效果。

喂丝小改造跑出效益“加速度”

自改造投用以来,钢水喂丝增碳成功率稳定在99%以上,尤其对喂丝后的钢坯进行光谱成分及低倍样对比,前后偏差在0.001%-0.003%之间,钢坯一次检验合格率提高至99.90%,钢水合格率提高至99.98%,钢坯合格率提高到99.99%,期间未发生因喂丝原因导致的质量异议。节约喂丝包芯线使用,全年可降低成本36万元左右。

通过对喂丝机的改造,有效解决了影响钢水质量的瓶颈问题,同时,为后期公司开发新品钢以及高洁净度钢种的生产奠定了坚实基础。(炼钢厂  曹振民)