轰鸣的轧机不停转,成本管控的算盘不停拨。当扭亏脱困的号角吹响,汉钢公司轧钢厂棒线装配班没有坐等减负,一把卡尺、一台车床、一把焊枪就是创效工具,对着易损轴承、报废辊套、破损水管精准攻坚,以巧手精改抠出隐藏效益,用基层实干练就降本增效“硬功夫”。

刀口向内 转出长效节约
“轴承又不行了?这才换上多久!”350轧机旁,一次点检暴露出轧机拆下的推力轴承诸多问题。翻开台账,数据触目惊心:平均两个月就得整体更换一次轴承,单次备件采购709元,且每次停机更换都要耗时4个小时。
棒线装配导卫班班长任琦蹲在拆解下来的螺纹套前,卡尺反复测量,他发现螺纹套与推力轴承的配合间隙偏差达0.15毫米,远超允许范围,“这才是轴承急剧磨损的根源”。
“换一套轴承709块,一年备件费就四千多,还不算停机损失。”任琦在班组会上摊开问题。“但病根在螺纹套上,能不能不动轴承座,给它动个手术?”
有了思路,班组联动内部机加班协同作战,经过车床精密纵向车削,螺纹套与轴承的配合尺寸被精准修正,受力分布重塑,装配后盘车检测,转动顺滑、阻力感明显消失。
改造落地运行近三个月,轴承更换周期从2个月延长至6个月以上,停机频次减半,检修人工、辅料同步压缩。经核算,累计创效3545元。
旧物新生 唤回二次青春
棒线装配区域角落里的5件350轧辊径套被贴上“报废”标牌,等待走流程申报新品。
“这批径套原值合计1939.65元,报了就真没了。”工长雷亚龙翻阅报废清单,满是心疼。
此时,班组成员沙勉蹲在现场,把报废件翻来覆去看了个遍,又用卡尺仔细测量剩余壁厚。“磨损集中在工作面,基体结构没伤着。补焊加打磨,未必不能恢复尺寸。”另一名工友余坤凑过来看了看,点头认同:“磨损量不大,补焊层厚度可控,热处理跟上,硬度和耐磨性差不了。”
两人一拍即合,牵头制定修复方案。沙勉控制电流参数确保焊缝致密,余坤配合打磨,交替推进。补焊后的径套在磨床上反复走刀,尺寸符合标准值。硬度检测和尺寸复核全部达标,耐磨性能满足使用标准。
“看着‘老伙计’重新转起来,比领一套新的还踏实!”6月初,5件修复后的辊套正式上线,运转状态良好。
清淤通络 破除生产瓶颈
今年上半年,该班组所辖区域轧机横梁上的单切水管“罢工”越来越频繁,铸铁材质的下水管道在高温水汽和氧化铁皮冲刷下,管壁被一点点啃噬变薄,裂纹、砂眼、局部缺损轮番出现。管道一破,冷却水压骤降,轧槽温度攀升,轻则烧槽废钢,重则损伤轧辊。

“上周换了三回管子,每次停机至少半小时。这月烧槽废了四根圆钢,质量异议随时可能找上门。”工长雷亚龙在巡检本上重重记下一笔。“铸铁管的腐蚀速度远超预期,三天一小修,五天一大换,这管子拖累产能太厉害了!”
面对生产瓶颈,雷亚龙没有退缩,他积极召集班组骨干组成攻关小组,根据现场实际情况进行精准化改造。
改造完成后,轧机入口导卫冷却水压稳定,烧槽故障率断崖式下降,圆钢表面质量明显改善,班产水平稳步攀升。整个改造物料全部来自现场废旧资源再利用,实现零采购成本。
“基层职工练就‘硬功夫’,既是自身技能的夯实,也是全员气出一孔‘过紧日子’的体现。扭亏脱困的进程中,再小的一刀,切在病灶上,就是效益;再旧的一件,修到能用,就是利润。”
在轧机装配作业区全员心中,降本不是一句口号,而是一刀一刀车出来的精度、一道一道焊出来的价值、一寸一寸改出来的效益。(轧钢厂 雷亚龙 陈瑶)

























