炼钢厂铁水预处理班战绩连连,一路走来,他们不断突破与创新,在前行的道路上守牢安全底线,巧破生产难题,精打细算降本,连续四年荣获炼钢厂先进班组称号,为公司高质量发展贡献硬核力量。

守规矩 明底线 牢记安全使命
铁水预处理班组始终把“安全第一”放在首位,认真践行安全“零”理念,严细落实安全规程措施,积极创新安全管理方式。班组十余年来一直保持“零”事故、零“三违”。
“只有跑在隐患前面,才能保障高效生产。”铁水预处理班组结合工作实际,扎实推进班组人才培育,全面打造人才培养平台,完善人才培养方案,深入落实“师带徒”人才培养机制,“老师傅”们充分发挥模范带头作用,通过培训多样化、考核制度化,有效提升职工岗位操作技能水平。同时,结合安全生产标准化,巩固提升安全隐患专项整治,进一步加强双重预防体系建设,做好作业前风险研判、作业中风险管控和作业后工作总结,有效预防事故发生,保障了生产的安全稳定。
在日常安全生产过程中班组力求做到“重要作业有监护、关键岗位有监控、危险源点有人查”,将班组日常检查出的问题和相关责任人“上墙”曝光,严肃考核,使“热炉效应”及时在工作中体现。此外,班组还鼓励全员进行相互监督,制定相关办法进行奖优罚差,牢牢构筑起了监督防护的安全网络。

勤思考 善创新 巧破生产难题
“别人干不了的活儿交给他们,我放心!干起活来,班组那股不服输的劲,是真的出色!”提起铁水预处理班组,车间主任王保义总是骄傲地说。
2022年三月份,铁水预处理正式投运,初期因设备及人员操作不熟练等问题,多次在脱硫过程中出现卡料现象,影响脱硫作业正常运行。通过查问题,找原因,最后发现是因电动阀开启时速度较慢,力矩小,物料下落过程卡阻,导致电动阀电机、阀芯等损坏。经过多次试验,将电动阀更换为气动阀,后期在操作过程中发现加入脱硫剂搅拌头提速时出现飞溅现象。班组讨论分析,原来在脱硫剂添加过程中,为保证下料过程顺畅,会开启低压氮气助吹,但是气体压力会造成电子秤数据异常、脱硫剂添加量与设定不符等情况,通过班组人员现场模拟与实验,对操作方法进行了优化:根据初始硫和终点硫要求,采用合理设定备料量,提高初期脱硫搅拌速度,延迟搅拌头旋转高低速转换时间差的操作改进,通过调整操作步骤和方法的优化,在操作过程中存在的问题得到了大幅度改进,铁水脱硫率较之前提升17%。

精研判 细打算 促进节能增效
工作中,铁水预处理班组把节能增效的责任谨记在心间。为了进一步提高铁水脱硫率,降低脱硫剂铁水单耗、脱硫时间,班组汇总了铁水预处理运行以来的历史数据,对铁水脱硫过程中的变量信息数据进行收集,建成了自己的脱硫数据库,通过分析对比铁水温度、脱硫时间等变量信息,找出同类数据的最优值优化操作。每天会对数据库进行更新,确保数据采集具有代表性和判断性,对后续操作、降本增效提供数据支撑和指导。同时,班组结合区域生产实际运行情况,针对设备、耗材成本目标,建立完善耗材出入库记录,每天对消耗情况进行统计对比,确保班组实际领用和车间出库数据相对应。每天对使用的取样器等物料进行统计分析,对超出使用的物料根据单价预算金额,为下一步开展工作提供具有代表性的数据基础。
站在“先进班组”这个新起点,铁水预处理班将一如既往担责担当,打造一支敢打、敢拼、敢亮剑的“硬核”团队,在未来的征程中书写崭新的篇章。(炼钢厂 杜海涛)


























