提质降耗,他们“有一手”
发布日期:2023-11-10    作者:刘静    
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“钢坯合格率99.99%,常规钢坯零废品,二十多个品种规格钢坯质量、消耗创历史最好水平。”这是炼钢厂连铸车间丁班为公司交上的优异答卷,而在这份成绩的背后,是丁班员工日夜兼程的努力和对提质降本的不懈追求。

提质降耗,他们“有一手”

紧盯生产查隐患,演好安全“重头戏

钢水浇注是高风险作业,工艺安全是实现高效生产,降低物料消耗的重要前提。为了确保作业安全,丁班把重点放在作业安全的检查落实方面,通过细化工艺设备点检,进一步完善熔融金属的安全管理,强化生产过程工艺纪律,实现连铸生产的高效低耗。为了杜绝生产过程中的跑冒滴漏现象,班长负责对能源介质使用和消耗异常情况进行检查、改进,班组安全员对结晶器冷却水参数、二冷段冷却水参数控制情况进行定时排查,操作工对大包、中间包包壳温度进行测量和控制。为了确保检查发现的问题进行及时处理,该班组完善了生产过程事故和隐患预案,并进行了专业培训,从而使工艺安全落到了实处,为提效率降消耗铺平了道路。截止目前,该班组钢水消耗较去年降低2.5kg/t,保护渣、覆盖剂消耗减少约15%,降低生产成本3.5元/吨钢。

提质降耗,他们“有一手”

操作细节不放松,“西瓜芝麻”一网收

为了把提质降耗推向极致,该班严格把控钢水开浇、铸坯、切割各个操作环节,使提质降耗既抱“西瓜”又拣“芝麻”。该班通过提升操作控制技能,将中包剩钢控制在合理范围内,减少钢水消耗。严格满包浇注,既减少了中包液面的波动,又避免钢水液面裸露发生二次氧化,相应减少铸坯氧化铁皮。同时,稳定拉速,合理控制铸坯二冷,减少浇注过程堵断流,杜绝铸坯拉漏,消除每月事故废品。该班班长聂科对此深有感触地说,“连铸生产操作细节较多,以前一忙起来,有些降本环节就被忽略,消耗降不下来,也找不到原因。现在,通过严抓操作细节降消耗,每班进行统计、分析,避免消耗异常,聚沙成塔,工序降本成效不小,可谓是抓到了点子上。”

提质降耗,他们“有一手”

工艺优化抓关键,新品降耗“步步高

由于质量要求高,工艺操作复杂,新品降耗一直是块难啃的“硬骨头”。但该班员工敢于迎难而上,在班长聂科的组织下,该班组对开发生产的YL82B、ER70S-6、H08A、45钢、T63E等新品钢操作要点进行详细学习、领悟,利用科学方法分析、总结连铸质量改善的途径及措施,主动与兄弟班组进行新品降耗对标,同时与兄弟单位连铸沟通,取长补短,每浇次生产前对保护浇注、电磁搅拌等设备设施进行全面的检查确认。生产过程中,严格执行操作规程要求,对拉速、中包温度、结晶器及二冷水冷却强度等工艺参数进行再优化,使其处于良好的受控状态。通过不懈努力,今年以来该班生产的新品合格率达99.95%以上,新品钢水消耗在所有班组中名列前茅。

班组是企业的最小单元,也是提质降耗的最前线。连铸车间丁班将围绕提质降本这一主题,以实现“一流班组、一流指标”为奋斗目标,进一步深挖降耗潜力,将高效运行、低成本生产推上新高度,为企业降本增效打好坚实的基础。(炼钢厂 刘静)