以“务实心”激活降本增效“效益泉”
发布日期:2023-11-06    作者:刘东迎    
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今年以来,烧结厂工艺管理围绕指标攻关、铁前炉料降本、标准与模型优化、工艺设备技改,以精细化工艺管理促进产品质量“零缺陷”,以“务实心”激活降本增效“效益泉”,全力以赴助推铁前降本全面开花。

以“务实心”激活降本增效“效益泉”

优化标准与模型,规范标准化操作

以“探寻极致降本、争取最佳效益”为中心工作,牢固树立“成本第一”生产经营理念,建立横向到边、纵向到底、责任到人的成本核算体系,形成“烧结厂对标管理数据库,从工艺标准和调整模型两个方面对固体燃料消耗、转鼓指数等关键技术经济指标开展攻关工作。围绕烧结生产过程及产质量稳定目标,技术人员对历史数据进行对比总结,重新修订数据模型12个、操作标准14个,并编辑成册形成固化标准,不断提升技术人员对数据的管控和驾驭能力。此外,围绕活性炭脱硫脱硝工艺与烧结工艺相匹配开展工作,通过匹配烧结料层厚度、烟道温度压力、蒸汽使用情况与补风门开度、排放数据等环节的对应关系,建立数据库,精确指导生产操作。

以“务实心”激活降本增效“效益泉”

强化管理与服务,指标提升做保障

结合原燃料结构的变化及生产经营计划目标,每月修订下发《烧结厂各工序工艺参数控制标准及管控要求》,各车间严格落实标准化操作,为烧结矿产质量指标提升创造了有力保障。持续每天做好含铁料粒度的检测,总结调整堆料参数,在每垛料堆料期间,根据粒度情况提前策划调整熔剂、返矿结构,为改善含铁料透气性创造条件。同时,要求各级工艺质量管理人员每天深入各工序点进行工艺纪律检查,对检查发现问题积极整改,并探究原因,制定整改措施,跟踪验证实施闭环,确保各工序原料配比执行到位、操作稳定无波动,杜绝各类工艺事故的发生。

以“务实心”激活降本增效“效益泉”

改进工艺设备,助推提质降本工作

为满足生产需求,该厂以优化产品结构、提升产能为导向,集中技术骨干,通过技术论证、方案实施对现有设备进行自主升级改造,突破设备瓶颈。在环冷机三段位置处增加换热器,利用低温段余热作为混料加水的热源,有效降低了蒸汽消耗,每年可降低蒸汽成本约110万;对烧结机料面蒸汽管道布局重新优化,在10-19#风箱正上方喷吹蒸汽,进一步提升风箱温度,补充烧结热量,为降低固体燃料消耗创造条件,优化改造后,焦末配比降低约0.05%。

此外,持续研究混匀矿堆料技术,创新性提出“渐变式堆料技术”,根据堆料层数增加,料层厚度变薄的特点,科学推算料层厚度及每一层起点和终点向内收缩的距离,有效杜绝了堆料过程中端部混匀矿向两端下滑现象,避免了数据偏析。该技术实施后,烧结矿成分稳定性显著提高,烧结矿碱度稳定率、烧结矿FeO窄区间控制等指标均完成目标值。(烧结厂 刘东迎)