如今,“减负”已是我们耳熟能详的一个代名词。今年以来,烧结厂紧紧围绕“质量和效益”这一主线,在指标管控、精细化管理和降本增效上下硬功夫,成功实现成本“减负”,效益“增重”,为公司降本增效工作积蓄了新动能。

一减,舞出精细管理“连环拳”
该厂聚焦精细化管理,层层抓落实、深入抓执行,各专业管理科室以现有标准化管理为基础,对包联车间的安全、生产、设备、技术及操作等管理制度进行梳理评价,对执行情况进行检查,深入推进标准化作业管理。安全科以深入推进“6S”定置为抓手,按照管理精细化要求,建立完善的、操作性强的管理模式,使员工的现场改善力和“6S”执行力得到提升。同时,坚持做好“人走四关”,每天安排专人对各作业、办公区域长明灯、长流水采取“不打招呼、直击现场”检查,杜绝能源浪费。以创建“标准化星级班组”为抓手,鼓励职工岗位创新,利用劳动竞赛、网上练兵、查找提改献、修旧利废等活动,增强全员工作积极性和主动性,确保二星级班组达标率为 100%,二星级≥80%,三星级≥40%。

一负,撬动节支降耗“新支点”
近年来,该厂引进众多高效除尘设备,根据不同场所和需求,先后加装了混料湿法除尘4台,机头电除尘2台,烧结机机尾除尘2台。但因设备长年累月的“白+黑”连轴转,老化磨损严重,湿法除尘的除尘效果也达不到理想状态,这也成了大家的一块“心病”。
在全厂人的齐心推动下,通过广泛开展民意调查、意见征集,经过充分的调研和实地考察,决定通过调节风门,将电机频率从原有的 40 HZ降为33HZ,皮带浮灰明显减少;再对水系统进行全面改造和优化,既解决了管道易结垢的问题,又实现了除尘器的最优利用,同时降低电耗,年可节约电费约7万元;此外,在不断的改造摸索中,总结出以水治水的关键技术,通过修复水泵轴、更换泵液轮,实现反冲式除垢,大大减少了设备磨损,年可节约备品备件费用约4万元。 (烧结厂 张敏)


























