进购原燃辅料扣杂率0.068%,实现降本约13.20万元;中心备件材料和外委维修费用0.18元/吨,比目标降低0.27元/吨,节约费用约5.83万元…… 这不仅仅是一串数字,一份账单,对于汉钢公司计量检验中心来说,是一直坚持“节支等同增效”的深耕细作实效成果。
抓管理,厘清“成本账”
前期,一场“瘦身”行动正在计量检验中心“火热进行”。
“大家认真核对信息”王薇介绍,“我们通过对账对物、以物查账的形式,不论价值大小、年限多久,逐项进行核对、登记。”经过一个星期的努力,该中心充分厘清了库存物资的种类、数量、状态等“家底子”。
为提高节约成本认识,该中心固树立“一切成本皆可降”理念,召开专题研讨会,把节约挖潜的触角延伸到每一个作业点、每一个生产系统,建立健全“定检预修”设备管理机制,降低设备故障率,提高设备使用寿命,降低备品备件消耗,严格执行“谁回收,谁受益”原则,极大调动全员的参与性和积极性,形成全员、全过程、全方位管控的节支降耗模式。
抓创新,创出“收益账”
“6#磅3个点位传感器基础下沉,导致传感器磨损,通过人工修复就能重新使用……”在研讨会上,党员余军提出了自己的意见。
针对方坯铣磨过程中时间长、效率低的技术问题,该中心加大低倍试验研究摸索,对方坯的试样要求进行明确要求,包括钢坯厚度、上下表面平整、薄厚均匀、偏差及钢坯四周平整度进行分析,及时对铣磨刀具进行更换、下刀深度进行调整,促使铣磨速度提和加工试样质量提高,为组织分析提供更好的依据;在设备运行维护上,自主实施光谱仪、荧光仪的年度维护,延长光谱仪外委周期,截止目前荧光仪外委周期由原来的1年延长至三年,节省外委费用37.9万元。
同时,积极开展修旧利废工作,让已“下岗”的废旧物资、边角余料重新“上岗”,修旧利废、交旧领新,循环利用等方法并行的模式,大大降低了生产成本及材料消耗。
抓重点,算好“效益账”
“重废压块外观检验物料中有低等级物料和杂质,随机测量74点位,3mm以上62点位,占比83.78%,随机取样3块,利用撕裂机拆解后有低等级物料,共计扣2.2t.”废钢质检班长张飞详细的汇报工作。
为进一步把好原燃辅料、钢材质检进出质量关,该中心严格执行“水分超标不放过、内有杂物不放过、含沫量超标不放过、粒度超标不放过、夹层异常不放过、颜色异常不放过”的“六不放过”原则。加强对关键设备的维护保养,积极开展荧光仪转盘电机修复 、氧氮氢电路板修复、压片机控制器修旧等9项重点工作。
“只有守住了‘钱袋子’,才能真正稳住公司经营发展‘基本盘’,通过过好‘紧日子’倡导职工把有限的资金用在刀刃上。从日常管理开支的一张纸、办公室一度电、一根钢筋我们都会‘算着用’,一分钱掰成两半儿花,花少钱办大事,这样才能积少成多,集腋成裘。”该中心负责人说道,目前,算好成本支出精细账,已成为该中心蔚然成风的作风。(计量检验中心 郭超锋 余军)




























