今年以来,炼铁厂紧盯生产经营中的“卡脖子”难题,在破瓶颈、强弱项、补短板上下功夫,通过精益管理、变革思路,进一步降低铁前生产成本。
科学管控,让节流节支成为常态化
“夏季来临,正是用电高峰期,各单位空调、电脑、照明等必须做到人走关闭,相关单位将此项工作作为日常检查重点内容。”该厂负责人强调道。该厂认真贯彻落实集团公司各项决策部署,牢固树立“过紧日子”思想,科学制定工作标准和规章制度,以修旧利废、挖潜提效、小计小改为抓手,从节约一度电、一滴水、一张纸入手,让“节流节支”成为铁前生产“新风尚”。同时,该厂紧盯当前市场形势,将四级成本管控贯穿到各个环节之中,紧扣生产实际,从厂级到车间再到班组,各级干部职工细分“责任田”,鼓励全员积极参与严查现场“跑、冒、滴、漏”,确保节流节支成为一种习惯。
创新思路,推动理念革新转为效益
“今天测量风机电机震动参数,并将测量结果进行存档,以便后期对比。”该厂将设备长周期稳定运行管理作为二季度工作重点,为精确定位突发设备事故原因,该厂以往年设备缺陷参数及动态参数为基础,建立“病历档案”,从症结源头实现设备管理系统化,以便出现问题时能迅速及时“对症下药”。此外,为进一步提升安全生产管理水平,该单位派出技术骨干人员参与对标学习,学习同行业先进技术理念,查找不足、找准差距、补齐短板,将学习到的先进经验落实到现场,在前期工作的基础上,梳理下半年降本增效目标任务60余项,持续推动铁前生产成本进一步降低。
集思广益,小计小改增效益

该厂将“修旧利废”“技术创新”“小计小改”作为补短板、破难题的重要方法,深入推进技改工作,不断加强设备技改的指导、监督、检查、提升力度,完善技术改造资料、考核奖励机制。借助“修废利旧”“查、找、提、改、献”平台,汇聚了基层员工在降耗节能、成本挖潜、指标提升等重点领域的新思路。前期高炉槽下称量斗衬板上线使用不到半年,便出现大面积磨漏现象,岗位日常卫生清理极为不便。为解决漏料及扬尘治理,该厂干部职工集思广益通过经多方查找资料,同时利用检修停机时间,进入称量斗内测绘尺寸,重新对槽下称量斗衬板进行改造,将原先平面钢衬板改为网格状打料耐磨衬板,同时对原衬板材质升级,通过改进后衬板寿命提高到5年以上,为公司年节约成本约100余万元,极大减少了工人的劳动强度,遏制了现场的扬尘现象。(汤卓)


























