今年以来,烧结厂紧紧围绕落实“三会”目标,主动转变工作思路,以降本增效为主攻点,以自动化质量提升为抓手,坚持效质并重,内外并举,全方位、全环节抢占设备维运的“智”高点。

“以动护静”,他们每个人心中都有一杆“秤”
近期,烧结厂维修车间仪表自动化人员与配料车间皮带秤设备“较上了劲”。皮带秤属于精密仪器,在精准配料过程中担任十分重要的角色,失之毫厘,就可能给烧结过程和成品质量带来不可估量的质量灾难。为了保证精密仪器的稳定顺行,维修车间组织精兵强将,出色完成了三立石灰窑6台贸易秤的集中校准工作。
“老王,你到仓顶检查一下软连接部分,看看是否完好。徐工,你去检查一下仓体周围,看看仓体有没有异物影响称体。我去下面看看称重传感器上有没有积灰?”在进行皮带秤校准之前,电气人员分头行动,检查可能影响皮带秤计量数据传输的各类因素,确保秤体干净无压,保证称量数据的精确。
肩扛测力仪和千斤顶,几个人分别行动,通过对仓体角落进行打压,读取分析测力仪上数值,找出造成数据不稳定的原因,排除外部影响后,再进行运算和校准。为了确保校秤的准确性,他们通常会采集多组数值,综合运算确定最终结果。这样的精细调控和校准过程时仪表自动化校验小组一贯的作风,不仅能保证皮带秤的准确性,更是提高烧结过程稳定和烧结矿质量稳定必要前提。
目前,维修车间共对烧结各类圆盘秤、拖拉秤、贸易称、计量皮带秤等50余台精密设备完成了校准工作,后期维运正在进行。

以“智”谋质,他们在“自动化质量提升”上紧握“标尺”
“1#混合料仓空气炮一直是人工操作,仓体一旦粘料就很难清理,而且打空气炮前,主控要通过远程和矿槽人员联系,疏散现场人员后方能开启空气炮,过程太麻烦而且存在安全隐患。”近日,围绕“如何提高设备智能化质量”维修车间技术骨干展开了一场大讨论。
最终决定将空气炮控制线路引至PLC满足手自动控制,在布料间及矿槽安装声光报警器,编写电脑程序,实现矿槽料位60t以下时,每间隔一小时启动一次自动打空气炮,每个空气炮间隔10秒,同时,打空气炮前2分钟,矿槽和布料间还会同时发出预警声,大大实现智能系统自动控制。
维修车间以“自动化质量提升”为契机,紧握智能化质量“标尺”,在工艺操作中融入数据管理技术,进一步优化设施设备,完善设备缺陷,降低设备故障率,为“智能烧结、智慧烧结”探索新经验、新方法、新路径提供了坚实技术支撑。(烧结厂 雷颖波 李文雅)


























