班组是最小的生产单元,也是降本增效的最前线,敢打硬战的炼钢人以降本增效为己任,立足岗位,变压力为动力,在岗位降本方面见真招、出实效。在入夏的新赛道上,奋力跑出降本增效的新速度、高速度,书写出降本增效的新篇章。

老徐善用“加减法”,合金费用再降低
55岁的徐建军是一名资深老党员了,人称老徐,是炼钢厂原料车间合金区域的工长。针对合金卸车区域多、转运费用高的实际问题,老徐在心里一直在盘算着降本增效的“小算盘”。为了减少车辆转运费,他精打细算,将合金备料区域合理规划,算好每天合金、渣料进购数量与出库数量,实现总库—炉前无周转卸车,减少了二次转运费用。据统计四月减少用车50个小时,可节省费用一万元以上。
他还创新了管理模式,对相应物料实行点对点转运,存与用结合的管理模式,对贵重合金交至与转炉车间存放,把耐材交至与各个车间存放,从管理方便及使用方便考虑,减少了物料的转运成本和物料的积压。
平时在班中巡查时,每次发现合金堆垛旁有一些散落的合金,老徐总是自己带头清理,他说:“时间久了这些物料有可能混到积灰里头,或是混到其它物料里面,就会造成不必要的浪费。”

废钢验配竭全力,沙列降本有严招
外购废钢料型多,来源复杂,料型判别难度较大,稍有不慎,就会判错或误判废钢料型。为确保废钢“型”准“质”优,废钢验收人员在班长沙列的率领下,每车物料都要进行辐射监测,并上车确认,对密闭容器及不合格物料进行严查严管,落实层层检查,确保了对废钢料型的准确判断,使“易错题”答出满分的好成绩。
“师傅,你好!麻烦你把车从停车位开出来靠边停下,我们要对该车废钢进行验收。”4月1日白班,废钢工沙列在验收废钢时发现2车重废压块表面夹有泥土和矿渣等杂质,便与当班质检人员联系,并立即向车间反馈,并对该车废钢进行拆解,发现内部包裹轻薄料、泥土等非金属杂质,按照公司规定判定这2车废钢为异常废钢,共计扣杂37吨。
为了达到料型配加要求,车间对各种废钢进行分类堆放,实行小批量多批次配加,确保了配加量的准确。班组轮班对废钢称量数据进行比对,发现异常及时对废钢电子秤进行校准,确保废钢配斗精确,既满足了转炉工艺需求,又降低废钢成本。

小王勇做“领队人”,班组管理出实效
“安全就是幸福,安全更是最大的效益。我认为班组管理最为关键的就是重在严细、重在落实。”谈起班组安全时,王伟开门见山、直奔主题。
班前会是员工每天进入现场的第一课。严格按照“5+7”模式高效组织班前会,是铁水预处理班组一贯的作风,工长王伟从班前点名、一口清抽查到上一班工作总结和当班工作部署样样不落。铁水预处理新设备运行以来,对标准化作业、操作规程、岗位职责等进行了修订完善,作为工长的王伟将其细化、量化到岗位和每名员工身上。为了确保人人都能对铁水预处理设备设施熟练操作,他牺牲了休息时间,每天一遍一遍的教授设备知识和操作要点,不厌其烦地回答员工提出的每一个问题。在试生产阶段,他根据所需钢种对铁水硫的要求合理设定脱硫剂添加量和脱硫时间,有效避免脱硫剂超量使用和脱硫时间较长导致的温降,为转炉提质降本创造良好条件。
时代眷顾奋斗者,星光不负赶路人。就是这些默默无闻的“小人物”以实干担当的姿态,冲在降本增效的最前列,成为这个初夏赛道上最美的风景。(炼钢厂 唐文文)


























