面对复杂多变的市场环境,汉钢公司炼钢厂根据公司部署,紧紧围绕“降本增效、扭亏增盈”突破口,以“明者因时而变,知者随事而制”的超前思维和创新观念,开启降本增效“头脑风暴”新模式。

碰撞“思想火花”,凝聚行动共识
“各位把点检遇到的问题都陈述一下,大家共同探讨一下解决方法。”周例会上,设备人积极发言,解决设备难题。
“今天检查的1#炉2#低压泵有渗油现象,计划将接头处的普通阀门更换为耐高压截止阀,同时将原不锈钢管改用金属软管,最大限度做到耐气流冲刷、耐磨损,达到零泄漏的目的,同时后期加强日常点检,杜绝同类问题出现......”依照惯例,从设备主管到设备员、技术员,依次汇报了所查的各种问题,对其进行详细剖析,提出解决方案和预防措施。
“现场的实际问题真是不少,这说明大家都在认真的检查,虽然部分整改起来有难度,可是它抵不过我们每个人的细查深究,我们必须坚持问题导向,发现问题、解决问题、预防问题。”分厂主管领导一针见血的话语带着期盼,大家各抒己见、以问促学的讨论方式不断提高员工解决问题的能力。

发挥“借力思维”,撬动“效益杠杆”
检修期间,小李在电脑与变频器之间来回的调试,他一边看手机,一边操作,一边研究。班长见状正想开口,却被小李抢先说:“我在网络上搜到了变频器与PLC之间的通讯讲解,正好用上,你来看,应该没问题。”“好,我来帮你。”二人配合默契,不一会儿设备通讯就调试成功了。
今年以来,该厂积极开展电工、焊工等技术比武,多方位鼓励员工提升操作技能;同时开展线上加线下,多方位分享交流活动,学习借鉴兄弟单位、同行企业的先进技术、优秀管理,精准对标。该厂坚持“开展内部对标、重视外部对标,做实局部对标”的对标提升方式,让每位员工都能掌握更多、更精的技术,有效应对新形势、新挑战。

激活“脑洞潜能”,助力“高效产出”
“由于高温粉尘、干扰等情况影响,造成现场240吨行车的限位开关使用的24V信号故障、不稳定,同时导电性粉尘似24V信号接地现象,为现场问题处置带来一定难度,现已申请将240吨行车限位加隔离继电器列入自主管理项目,此项工作正在实施之中。”
“我们在PLC屏附近增加了部分隔离继电器对现场信号进行隔离,采用隔离继电器将24V信号控制在控制屏内,能有效的降低事故的发生,从而能有效抑制外界干扰,提高了24V信号抗干扰能力,并解决了24V电源接地造成的系统性问题,实现了对设备的防护。”
该厂始终重视以理论加实践的学习方式推进生产,引导员工阅读、学习机械、电器、自动化相关书籍,利用现有的试验台不断夯实班组员工理论基础,同时积极推进现场设备改造、置换、调剂使用,成立了自动化改造小组、现场问题攻关小组,以及自主项目管理推进等工作,鼓励每一位员工积极参与,激发员工创新链、无限开发脑洞,纵横宣贯降本增效的宗旨与目标,让员工本身成为降本增效的践行者。(炼钢厂 陶云云 王朋)


























