今年以来以来,动力能源中心立足岗位工作职责,在保障水系统供应顺行的同时,积极开展降本增效工作,掀起了降本增效最热浪潮。

富水回收,降低新水用量
鉴于老汉钢厂区全面停产无废水排出,公司南一路老汉钢围墙排水口流水来自定军山及诸葛村一带的富水,水运车间现场勘测实施改造,加装部分管道及设备,将部分水回收至中央水处理,每天回收量约600m3,月度回收18000m3;针对汛期多雨季节,分批将中和料场片区雨水通过去管道回收至新水澄清池,月度累计回收15000 m3左右;针对当前回用水用户不足的现状,将多余的水通过加压手段配加到新水系统中,既解决了回用水问题,也降低了新水购买量,每天配加量500-800m3不等。据初步运行核算,每月可降低新水购买量6万m3左右,创效费用30万元。

修旧利废,降低备件消耗。
“螺杆泵、搅拌机、罗茨风机、计量泵、控制箱……”22台废旧设备重新上岗。
近期,在不影响生产的前提下,本着“能修尽修、物尽其用”的原则对损坏设备进行维修,挑选技术过硬的维修钳工成立攻关小组,对环保设备更换的备件进行维修、加工、改造,根据各系统生产运行模式,加大专业点巡检力度,发现故障及时处理,先后对废水系统、板框压滤系统进行排查整改。1-8月份,车间各班组累计完成修旧利废项目21项,涉及范围包含机械设备、电气设备、一般简易设备等,累计创效金额达5.2万元左右。

避峰就谷,节约电费支出
根据峰平谷电价特点,制定《大功率设备开启制度》,人为选择南干渠设备启停时间,调整生产新水运行时间,中央水处理环保设备的风机、搅拌机、小型电机等,在不影响环保的前提下,尽量避开峰值启动,以此降低电费成本,仅避峰就谷这一项,据统计月可节约电费4500元左右。此外,为了更进一步响应公司四级成本核算工作,该车间还协调组织对区域8个配电室利用秋检时间安装电度表,将使用的电能进一步细化分配到班组,便于制定针对性的措施控制电耗,力求将成本降到最低。(动力能源中心 王辉)


























