7月份炉衬大修更换,给炼钢厂2#转炉注入了生机。“青壮年”的转炉正式步入服役期,现正以突出的经济技术指标,高效的利用系数,为汉钢公司打赢降本增效、扭亏为盈攻坚战奋蹄前行。
转炉作为炼钢核心工艺设备,维护炉衬炉型,延长转炉炉役其,可有效降低转炉大修费用,节约固定费用,降低人员劳动强度,同时保障冶金安全。提高转炉炉衬寿命作为炼钢厂长效降本增效措施,就得从工艺优化下功夫。

校企合作,专业理论领“航向”
转炉冶炼简言之也就是转炉熔渣、渣洗的过程。转炉炉渣碱度、熔点、黏度、各组元络合等多种因素共同影响转炉炉渣的冶金性能。要确保转炉炉况稳定,需要得到符合工艺要求的炉渣。
针对上述诉求,汉钢公司同西安建筑科技大学冶金系进行深入交流,双方就研究目标达成一致。经过长期大量的数据模拟计算,三元相图解读,实际熔渣理化性能指标分析等多种科学研究手段,同时根据高校的理论支撑和技术建议,制定了属于汉钢公司当前原料现状的合适熔剂配加模型,为实际生产过程指明了大方向。
生产实践,精细操作掌“舵位”
在高校专业理论知识的基础上,实际生产操作也进行了新的调整。
结合铁水一罐制经验摸索,废钢冷却系数分配比,熔剂质量与碱度的关系,渣中MgO同护炉效果的反馈,氧气射流对熔池的作用关系,氧枪参数调整等,转炉炉渣化验分析结果,经过操作工不断的实践和验证,形成以石灰加入量公式为原则,最终确定汉钢公司熔渣高MgO含量、高熔点终渣、合适的碱度、稳定的黏度、低氧化性的炉渣是确保转炉长寿命运行的关键指标的关键指导思路。

推陈出新,过程控险避“暗礁”
前期转炉炉况运行存在的恶性循环问题,是本套炉役的运行过程中重点管控的“痛点”。由炼钢厂党委组织,各相关专业、技术人员参与,每天召开转炉操作分析会,会议针对转炉良好运行长效机制提出新的思路和措施。
“转炉操作每一炉的异常指标原因都要分析清楚,炉炉过,班班过,切不能顾此失彼,听之任之。”炼钢厂党委书记、厂长赵志雄在分析会上说道。
通过温度看氧性,吹炼过程看流场,烟气浓度看速率、火焰形态看状态等经验炼钢法,同时结合循环水温差,气体流差,炉衬测厚,炉身温度域等数据法分析,新老策略齐上阵,切切实实将转炉运行细节完全受控,确保转炉在前期已作好整体优化,避免后期“亡羊补牢”的杯水车薪。
2#转炉已运行一千多炉,现已形成高强度均质熔炼层,炉衬溅渣层均匀完好,熔池维持开新炉炉型,底吹透气率100%,完全符合冶金构型。
目前,转炉运行前期基础阶段已顺利实现,未来长寿命经济炉役炼钢厂继续稳扎稳打,迈步前行。(炼钢厂 邓锐 周详)


























