计量检验中心始终以科技创新为统领,立足岗位,积极探索,在精准降本上狠下功夫,在提质增效上深挖潜能,不断开发设备新功效,切实做好提质增效的践行者。

“要降低低倍分析的检验成本,需在盐酸的用量上下功夫。”产成品试验室主任在工作分析会上说道。近两年来,为了适应公司产品转型升级的需要,金相检测设备的更新换代如雨后春笋般迅猛。新设备自动化的到来,在提升了检验效率的同时,也使得检验成本大幅提升,特别是新投入使用的低倍热酸腐蚀装置,与以前的低倍腐蚀装置相比较,在盐酸消耗量上要相差几十倍之多,因此,苦练内功,精准降本,已迫在眉睫。
为了精准降本,金相检测室的员工们积极探索酸度试验,经过反复的腐蚀试验,最终制定出合适的酸度范围和更换酸液的周期。在极大降低了盐酸使用量的同时,使更换酸液的周期也相应地延长了一倍,有效地降低了回收腐蚀废液的成本,这样一箭双雕的降本措施,每个月可节约上千元的低倍检验成本。

同时,随着公司新产品的转型升级,品种钢的质量要求越来越高,生产工艺上要求分析合金中元素较往常有所增加。因此,为了更好地快速高质量服务于生产,金相检测室大胆地创新,提出仪器分析石墨增碳剂合金中气体含量。通过大量文献查找,以及同兄弟单位交流、探讨,多方求证仪器的分析方法。最终在检化验专业委员会技术骨干们的共同努力下,经过两个多月的试验分析和比对,其试验结果的准确性和重现性均较好,都在试验的允许误差范围内,通过论证验收,此分析方法现已投入使用。
此创新试验的成功应用,填补了一项分析石墨增碳剂中气体元素的实验空白,它也为同类合金试验的开发提供了一种分析借鉴方法。同时,提高了新设备的功效,有效地降低分析检验成本,为公司尽快实现扭亏为盈贡献出一份力量。(计量检验中心 赵小青)


























