全面降耗!烧结厂检修成绩单新鲜出炉
发布日期:2022-07-24    作者:宁蕾    
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一直以来,烧结厂紧扣降本增效主题,坚持走精细化管理和开源节流之路,统筹利用有效资源,实施环保、节能技改项目,通过工艺改造实施和操作制度完善,深挖降本因子。

全面降耗!烧结厂检修成绩单新鲜出炉

“挤”出成本,优化检修方案

该厂充分发挥专业性和主动性,以“精益”引领检修项目,采取“避峰就谷”生产模式,推动降本增效工作落实。作业前,各部门组织管理人员研讨检修方案,制定检修项目进度表,签订检修项目目标责任书,夯实各项目安全责任人、技术责任人;在检修过程中,从票证办理、工器具认领、标准化作业程序交底到作业实施,做到安全、高效。

“节约就是降本,降本就是创效。本次检修时间紧、任务重,所有员工都能全力以赴、献言献策,汇聚了降本增效大能量,通过上下合力,我们的检修效率在不断提升;通过锐意创新,解决了制约生产的重重难题;通过求真务实,我们创造了检修大效益。下一步,我们要继续增强提质增效的紧迫感和责任感,不断探索、持续加力。”检修工作总结会上,该厂负责人强调。

全面降耗!烧结厂检修成绩单新鲜出炉

精算“细账”,合理优化改造

为进一步深挖潜力、降低消耗,该厂以原料消耗精细化管理为突破口,主动实施烧结宽皮带改圆辊布料器、下料溜槽改造、污水循环治理、环冷机余热加热导热等一系列升级改造工程。在1#2#烧结机九辊实施安装挡料板,消除栏板外沿撒料,日均可减少返矿量50余吨,力争烧结矿返矿>5mm粒度不超过20%;通过在点火炉前加装蒸汽管道,蒸汽温度在原有基础上进一步升高,由107.4℃提升为132.4℃,使整个系统更加便捷,运行成本持续降低。

在大烟道冷风阀设置参数控制器,由之前的单一“开、关”手动操作到连锁数值自动调节,有效降低电能消耗和维修频次,提高生产配比稳定率;结合对辊、四辊破碎机运转特点,对其存在辊面磨损、排矿口粘料、辊轮间隙不均匀等问题全面检查维修,确保焦末粒度≥5mm的比例小于8%,≤3mm的比例7680%,按规定力度筛下。二季度,燃料成本完成二台阶目标值≤71/吨。

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“废件”变宝,固废资源化利用

为降低能源消耗,减少外委维修项目,避免机械设备和电气设备频繁使用,该厂始终秉持“能修尽修,绝不外委”,严格控制检修费用。强化预算管理,及时盘点备品备件库存,需要领用备件的统一由厂内库房出库,做到“领一用一”;各部门制定淘汰高耗能电机计划,对耗能高的电机设备按计划淘汰;对所有功率单元模块进行拆卸、清灰、紧固安装等深层维护;实施定额管控,最大程度减少“两金”占用,部分机加件由分厂内部加工制作,如溜槽、皮带清扫器等。

本次检修,着力消除影响机组安全生产、提质增效的一切不良因素,通过安全环保、节能、达设计值、“四新”等项目改造,力争区域设备设施安全性、经济性再上新台阶。降本增效,惠当下,利长远。烧结厂将持续绷紧降耗节能弦,认真挖掘开源节流突破口和技术创新着力点,实现企业效益最大化。(烧结厂 宁蕾)