降本增效有妙招 巧用余热化“寒冬”
发布日期:2022-07-21    作者:段江宏 贺犇    
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近期,烧结厂发出张榜“如何利用环冷机中高温段余热将热水箱水温提升至90℃以上,满足生产需求的同时提升混合料温度?”

降本增效有妙招  巧用余热化“寒冬”

厘思路 定战略 把牢“方向盘”

烧结厂维修车间主动揭榜,倒排工期、压茬推进,精配作业人员、优配器械设备,全面强化安全管控和技术支撑,经过查阅图纸,深入环冷机内部观察、测量、收集数据,最终敲定三阶段实施方案,为项目优质高效推进打下坚实基础。

据了解,原热水箱主要通过华富低压蒸汽对其升温,低压蒸汽日消耗90t,单价34/t,年成本费用约110万元。此次改造要利用1#烧系统停机时间完成第一阶段的实施,在环冷罩中高温段,以S型敷设DN65不锈钢管道,约300米长形成导热装置,将循环水通入其中,循环水沿管道流通时,通过环冷罩中热能对管道进行升温加热,从而减少低压蒸汽的用量,直至完全停用低压蒸汽,降低成本费用。

降本增效有妙招  巧用余热化“寒冬”

同发力 提质效 扫除“拦路虎”

考虑到环冷机内部空间有限,只能将部分材料在室外预制,预制后管道转运是维修工们遇到的第一个棘手难题,环冷机停机后内部仍有约40℃余温,钳工们历经30多小时,将约300米不锈钢管道转运至环冷内部。

接下来就是管道放置方式,管道拼接、碰口,逐步焊接。因环冷料面距环冷机罩约3米,管道放置后不能影响环冷正常运行,管道需架空定置,如何焊接?如何将管道定置?在狭窄机械设备无法操作的情况下,他们再一次迎难而上,合力将所有管道放置在高约2米的支架上,在上下不足半米的空间进行焊接。

“本次改造不仅要求‘速’,更要求‘质’,不能只盯当前,更要放眼长远,要做到进度可管控、质量可追溯、安全可预警。”维修车间负责人反复强调。

降本增效有妙招  巧用余热化“寒冬”

经过43夜的奋战,利用环冷机余热加热导热装置提升水温顺利完成。经过现场测试,导热装置进水温度为20℃,在经过S型导热装置后,出水口温度可达75℃,达到了预期效果。(烧结厂 贺犇 段江宏)