今年以来,炼钢厂持续激发一线员工主人翁精神,“智行合一”助推修旧利废常态化开展,促使修旧利废工作实现新突破。

激活员工“能动性”,为修旧利废献良策
近期,在转炉车间减速机使用过程中声音异响,原来是由于内部的输出轴孔与齿轮轴配合太紧,不容易取出。为恢复理想的减速效果,相关技术人员对倾动一次减速机进行了改造修复。将减速机拆解后,查看并确认齿轮及轴承磨损情况,利用千斤顶拆解齿轮轴,打磨减速机内输出轴轴孔,在废旧的轴承中选择型号尺寸合适的轴承,重新组装,对维修后的减速机盘车试验合格后作为备用。
“员工的点子就是多,近期他们还对雾炮机喷嘴进行了修复,由于雾炮机喷嘴长时间使用后,喷嘴滤网及出水口结垢堵塞严重,无法出水不能继续使用,员工就想到利用稀盐酸进行浸泡清洗,再用细钢丝再次彻底清理结垢,最后把清洗好的喷头和滤网进行组装,便可重新使用,效果良好,截止目前本月修复的喷嘴上百个了,省了一笔不小的费用,值得推广和大力宣传。”主管领导肯定地说。

开启攻坚“创新性”,引修旧利废开新局
骄阳似火,走进连铸车间,远远就看见几名技术人员聚在一起琢磨着什么。上前一看,原来几人正在修复拉矫辊轴承座,轴承的正常运转轴承座必须通水冷却,拉矫辊长期处于高温环境下工作,水垢积多形成堵塞,水路不通便造成轴承损坏。
“水垢、锈垢这么厚怎么能修复好?”笔者询问。
“我们不怕麻烦,公司正处于困难时期,该省的必须省,改修的必须修。”技术员回答。只见他们用割枪将轴承座表面割开,将内部杂物清理干净,再用6mm的钢板在轴承座表面焊接,焊接好进出水接口设备便焕发新活力。
据悉,近期该车间还完成了气动挡板气缸修复,经过多次试验,设备性能完全达标,满足生产现场需求,不但提高生产效率,而且降低系统故障率。
这样的修旧利废、小计小改在炼钢厂数不胜数,全体党员干部牢固树立过紧日子、苦日子的思想,打开一线基层员工“创新脑洞”,确保修旧利废常态化创新发展,打赢降本增效攻坚战。(炼钢厂 陶云云)


























