面对国内严峻的钢铁市场,汉钢公司炼铁厂将工作重心放在降本增效过“紧日子”的思路上,以深化落实“提煤降焦”操作思路为突破口,不断深挖降本潜力,成功扭转了生铁成本居高不下这一被动局面。

优化操作,确保炉况稳定顺行
高炉的稳定顺行是获得提升技术经济指标的有力保证。炼铁厂着眼于高炉操作管理,进一步细化日常管控。一方面利用每天炉况诊断会议平台,精准研判原燃料质量对炉况影响和炉况运行趋势,统一关键操作人员思想认知,制定有效、可行的高炉操作方针,确保了高炉长期稳定顺行,为提升经济指标创造了有利条件;另一方面该厂充分利用炉顶激光料面、气流分布监测、炉型操作管理、高炉健康体检等科学管控手段,对炉况趋势变化做到了精准预警,有效的杜绝了炉况失常事故发生,为“提煤降焦”工作打牢坚实基础。

精准施策,强化外围保障管理
降低焦比最直接有效的措施就是喷吹煤粉可替代焦炭,但随着煤比的升高,炉内料柱透气性会恶化,严重炉况的稳定性。为了确保炉内煤粉能够充分燃烧,该厂在煤粉细度攻关上下足了功夫,通过优化工艺操作参数、控制制粉系统风量、调整中速磨煤机静态分离器的折向门等措施,将煤粉细度-200目粒度占比保持在90%以上。此外,在混合煤粉中,随着烟煤比例的增加,其挥发性也随之升高,不利于工艺安全。该厂制定出无烟煤+焦面的喷吹结构,其含碳量高、挥发分低,可与高烟煤形成互补。

工艺引领,牢固树立底线思维
为了强化工艺质量意识,该厂按照技术操作规程规范制粉开停机参数,对开停机过程中的风量进行优化,确保喷吹压力控制在±5kpa范围之内,有效保障了高炉稳定喷煤,另外对混合煤粉挥发分、制粉磨机和布袋除尘的温度及氧含量适时进行监测,确保工艺参数在控制标准的范围之内,符合工艺安全生产要求;同时加强槽下筛分管理,严格按照工艺管控标准,控制好原燃料筛分流量,进一步降低含沫量,确保净料入炉,提高炉内料柱透气性,为降低焦比做好炉内保障。
截至目前,该厂高炉煤比较上月提升12kg/t,焦比较上月降低10kg/t,综合燃料成本较上月降低15元/吨。(炼铁厂 卜云飞)


























