三张“明信片” 展示轧钢奋进者姿态
发布日期:2022-06-17    作者:董晓芬    
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今年以来轧钢厂苦干、实干为统领巧干为破题之道笃行不怠争当高质量发展的先行者,奋力跑出轧钢降本增效“加速度”。

夏日里的“轧钢蓝”  书写奋斗篇章

三张“明信片”  展示轧钢奋进者姿态

6月公司单系统检修之前轧钢厂高线车间加热炉汽包频繁出现上水困难的故障,特种设备作业维修需要先泄压再安全隔离。为确保此类设备故障完全消除轧钢厂设备维修厉兵秣马积极利用公司检修时间拉开了“战高温斗酷暑”的奋斗篇章

由于检修安全需要升级管理,该车间负责人为确保万无一失,严格全程督查跟踪。当安全措施准备完成后,一场与时间赛跑的“抢修赛”便鸣枪开始挂倒链拿扳手……高线维修人员迅速进入作战“战位”密实的防护服高温的加热炉区域狭窄的作业环境,短短半小时他们全身便被汗水侵占大家顾不上擦拭,时间在一分一秒的过去,心里憋着一股劲想着尽快将汽包故障排查出来。几经轮番上阵,随着最后一根螺丝的紧锢员的脸上露出满意的笑容,加热炉汽包恢复补水充压,这场攻坚战落下帷幕。

“时间紧任务重,设备哪里有问题,我们定会第一时间进行检修,坚决保证设备顺利运行”满头大汗的维修班长小王坚定的说出了的心声,也用自己的行动诠释着“人心凝聚,大事可成”的八字箴言

生产中的“经济账”  带动成本降低

按照“时间推进一小步,降本增效落实一大步”的目标要求,今年以来轧钢厂闻“峰”而动,严格对照用电高峰与低谷时间段来落实每日生产工作。结合公司相关文件及自身生产、工艺特点,围绕降本增效目标任务,对生产过程中可调控的操作设备进行全面梳理,制定《轧钢厂“避峰就谷”作业方案》,全面实施“避峰生产”行动。将执行创效情况与班组、个人绩效得分相挂钩,让“多创多得、少创少得”成为轧钢生产管理新常态,激发全员持续提高电能利用率,深挖轧钢降本增效潜能开展并实施2#高线工艺优化方案,实现吨钢可节约电能环比降低1.33%。截至5月底,轧钢厂高线电耗和棒线电耗均实现最好水平,减少轧钢厂加工费同比下降2.21%。

改出来的金钥匙  拓宽降本之路   

三张“明信片”  展示轧钢奋进者姿态 

自建厂至今轧钢高线加热炉液压站、汽化循环泵共有的10台电机一直运用直接启动方式运行,但由于启动时电流过大,抽屉柜插件频繁损坏,经常导致供电母排“放炮”、变压器跳闸等情况极易造成长时间停炉保温,给生产带来极大影响。

为解决此问题,轧钢厂设备科成立技术攻关小组,将加热炉区域液压站、汽化循环泵10台电机直接启动的运行方式改造为“软启动”运行。这一改造使得在启动电动机时,不仅避免了设备传动柜中关键电气元件的损坏降低启动电流,避免电机由于过流情况造成跳闸等突发事件

目前,轧钢厂设备科分别对高线加热炉液压主泵、汽化循环泵的8台90KW电机,2台75KW电机进行了改造,彻底解决了启动时过流分闸短路问题、变压器跳闸造成的生产误机等问题,年节省备件材料环比减低3.3%。(轧钢厂  董晓芬)