钢铁行业面临洗礼,企业效益面临考验,面对新变局,烧结厂上下一心,再次书写干毛巾再拧出“一滴水”的精神。在分厂党委带领下,降本增效再次谱写新壮举。

降能耗盯返矿再刷新纪录
烧结坚持标准化操作,分厂内部揭榜挂帅,激发员工闯关夺隘激情。以内部返矿500吨/天为基准,通过研讨、改正、担当三部曲,一个月实现内返降至350吨/天新成绩,实现返矿率降本1.6元/吨。均匀布料、细化配料、调好水和碳、操作精细,返矿率由22%降至20.5%以下,月降本60万元。

废水回收利用实验一举成功
湿法除尘的污泥水一直困扰烧结水的循环使用,烧结厂大胆调试,制定了分步加污泥水的实施方法,以每周为一个周期,由每小时5吨、10吨、15吨、20吨,一步步将污泥水直接加入混料使用,停用了板框压滤机等设备,既降低了电耗(每月降低9.9万元),又减少岗位工6人(降低人工费用2.4万元)。

蒸汽回收量再突破
为增加华富蒸汽回收,烧结厂一方面组织对烧结风箱、管道漏风点进行封堵,减少热能流失和蒸汽浪费;另一方面,采用“智能化+标准化”操作法,与环冷机高温段的温度实现联锁,将终点温度控制至380~400℃,使蒸汽回收由1200吨/天提升到1400吨/天,日创效8000元,月创效20.4万元。

修旧利废查找提改献效果明显
厂党委带领各车间设备主管及维修人员积极开展修旧利废,全流程全方位降成本,创效益。通过引导员工用自己的聪明才智,使废旧物品发挥更大、更实用的价值,最大限度地控制了生产成本,逐渐培养员工“能修则修、能用则用”的良好习惯,杜绝“不行就换”“以换代修”行为,狠抓修旧利废管理,取得明显效果。截至5月份,修旧利废公司审批通过30项,创效15.73万元。
一系列降本举措的实施,促使烧结各项技术经济指标达到提升。在后续生产工作中,烧结将继续加大生产过程细节管控,常态化将降本增效工作持续到底。(烧结厂 朱丽君)


























