当下,汉钢公司全力吹响扭亏脱困的奋进号角,在这场不见硝烟的攻坚之战中,烧结厂烧结作业区目光如炬,精准锁定点火炉这一能耗关键堡垒。若说烧结工序是高炉冶炼的“能量胃”,那点火炉便是唤醒这台钢铁巨兽的“动力心脏”。烧结厂以技术为锐刃,向“空燃比”深挖效益,用一簇簇精准跃动的“智控之火”,淬炼出降本增效的沉甸硕果。

直击痛点,勇闯技术深水区
难题是冲锋的方向,短板就是进阶空间。“点火炉的煤气消耗虽然只占烧结总能耗的极小部分,但这‘九牛一毛’里,藏着咱们扭亏控亏的‘大文章’。”烧结作业区深知肩上的担子有多重。此前,热风点火项目的初步落地,助燃空气温度虽攀升至260℃,但距“高效低耗”的极致目标,仍有不小差距。为挣脱传统人工调节的“温度枷锁”,烧结厂技术骨干毅然投身空燃比系统研究的深水区,开启破局征程。
“空燃比的研究是最磨人的环节。”回忆起那段日子,技术人员感触颇深。煤气与空气的配比看似简单,实则牵一发动全身——空气过多,火焰温度上不去,料面点火不均匀;空气过少,煤气燃烧不充分,不仅浪费,还会在料面形成夹生。参数的“最优区间”究竟在哪里?没有标准答案,只能一次次试验、一点点逼近。

数据为剑,智控系统破茧新生
这,是一场与数据的无声博弈。烧结机点火炉智能寻优控温系统的搭建,绝非朝夕之功。没有现成的经验可循,他们就从基础数据采集做起——连续数周蹲守在点火炉旁,记录不同工况下的煤气流量、空气比例、料面点火温度、烧结机速等核心参数,逐帧分析点火火焰的形态变化与料面点火效果之间的关联。攻坚阶段,主控室成了技术团队的“前沿阵地”。
“不能靠感觉,必须让数据说话,让算法接管经验。” 无数次方案推倒重来,技术人员的话语铿锵有力。团队成员日夜鏖战,无畏技术壁垒与改造难题,秉持精益求精的工匠精神,在成千上万条曲线中抽丝剥茧、探寻规律。他们深知,空燃比的丝毫偏差,都将让煤气消耗与烧结矿质量天差地别,历经反复测算与模型推演,成功打造出点火炉智能寻优控温系统。该系统能依据实时工况,自动锁定最优点火煤气供给量,彻底终结人工操作的滞后与波动。当主控室屏幕上,点火温度曲线从大幅震荡变为平稳贴合设定值的直线,众人熬红的双眼瞬间绽放光芒。这不仅是技术突破,更是迈向“精准控碳、极致降本”的关键一跃。

成果斐然,智控助力绿色蝶变
技改之路永无止境,降本之举从未停歇。随着烧结机点火炉智能寻优控温系统的全面投运,一组组亮眼的数据成为这场攻坚战最好的勋章:点火温度波动幅度大幅收窄实现±10℃,煤气单耗降低0.3m³/t。更重要的是,这套系统实现了从“经验点火”向“智能点火”的跨越,为烧结工序的绿色低碳转型装上了“智慧大脑”。
星光不问赶路人,时光不负实干者。从热风点火的初步探索,到空燃比寻优的深度攻坚,烧结人用汗水与智慧,在平凡的岗位上书写了不凡的担当。他们用行动印证,扭亏控亏绝非一句空洞的口号,而是藏在每一次参数的精准微调中,落在每一度温度的稳定把控中。
当前,汉钢公司转型发展正处于关键节点,扭亏控亏的战役仍在继续。烧结作业区将以此次点火寻优技术的成功应用为新起点,持续深化“技术+管理”的双轮驱动,深挖工序潜能,让“智控之火”照亮更多降本增效的盲区。全体烧结人将继续秉持“精打细算、毫厘必争”的作风,以更硬核的技术、更扎实的行动,为公司打赢扭亏控亏攻坚战,注入坚不可摧的“烧结力量”!(烧结厂 阴瑞强)

























