破解降本“密钥”激活增效“引擎”
发布日期:2026-06-09    作者:张敏    
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今年以来,汉钢公司烧结厂深耕“四种经营理念”,落实“123421”精益成本管理工作方法,深挖降本增效潜力。通过精准把控关键环节、细化管控措施,做好增效“加法”与降本“减法”,推动降本增效工作见行见效。

破解降本“密钥”激活增效“引擎”

管理优化“组合拳”,生产成本“瘦身为要”

该厂牢固树立过紧日子的思想,构建起“多维度论证、清单化管理、全流程监督”的闭环成本管控体系,从源头上把好费用管控关口。为彻底扭转“小事靠等、维修依赖外委”的固有思想,全面破除“等安排、靠外委、要资源”的惰性模式,按照“以项目定费用”将维修总预算按设备类型、检修项目细化分解,夯实任务节点,明确费用管控目标。制定管理人员包片负责制、班组长牵头责任制,充分调动一线员工主观能动性,全面开启自主维修、自主整治、自主提升新模式,从思想根源、管理源头打出增效组合拳,为成本“瘦身”。围绕混10#皮带西侧溜槽钢板磨损过快,撒料严重西侧溜槽钢板磨损过快,撒料严重,钢板内侧粘贴陶瓷衬板,减缓磨损,保障设备稳定运行;对一烧布料系统背后安装立式刮料刀安装陶瓷衬板等可优化项目,通过圆辊自转将圆辊粘料清理,引入“性价比”评估机制,有效降低返矿率0.2%。

破解降本“密钥”激活增效“引擎”

技术创新“活起来”,共享模式“创效有方”

如果说精细管控是“节流”、高效协同是“提效”,那么技术创新就是驱动发展的“开源”引擎。

在关键设备升级中,坚持效益导向,聚焦痛点开展重点突破,针对点火炉采用常温空气助燃,高炉煤气消耗占比高,能耗成本居高不下等成本费用升高问题,通过引入环冷机热风作为点火助燃空气,从根源上解决煤气消用量多、能耗高等问题,高炉煤气单耗降低1.7m³/t,月降本成本约4.3万元,年可降本约50余万元,实现烧结工序点火环节的显著节能降碳;通过引入原5、原6、10小车卸料小车自动控制系统、返矿溜槽改造、烧结机自动布料系统、微负压调整、机尾在线亚铁监测、设备测震测温智能监测……一项项新技术的应用,实现效能提升与设备改良并进,释放生产潜能。

破解降本“密钥”激活增效“引擎”

人员挖潜“激活力”,内生动力“提效为本”

为筑牢降本增效根基,该厂持续开展“一岗位一指标一清单”工作,结合月度生产任务每月为6个作业区科学制定备品备件、车辆费用、办公用品等定额计划,将费用指标细化落实到作业区、班组、岗位,实现全覆盖管控;坚持全员联动、全员创效,通过班前会宣讲、现场提醒、正向激励等多元方式,推动“向岗位要效益、向回收要效益、向节约要效益”成为全员行动自觉,引导全体干部职工立足岗位精打细算,节省每一度电、每一滴水、每一方气,坚持人走四关、无纸化办公,主动参与修旧利废、跑冒滴漏、回收利用、隐患排查等,切实将节约举措落实到位,让人人成为降本增效的“主角”,为公司高质量发展积蓄强劲动能。(烧结厂 张敏)