看过来 基层降本也可以这么干
发布日期:2026-05-26    作者:陈瑶 雷亚龙    
0

以技改助推提质增效,用智慧碰撞出创新火花,汉钢公司轧钢厂轧机装配作业区棒线装配导卫班扎根基层,在平凡中聚焦节支降本的金点子、好方法,用自身技能实现万余元的降本成效,让“过紧日子”思想在基层牢牢生根。

自制加长手 破解狭小检修瓶颈

看过来  基层降本也可以这么干

轧机导卫是轧钢生产的关键设备,周边管路交错排布、作业空间极其狭小,水管、油管接头深藏于轧辊与护板的密闭夹缝之中,如果需要对导卫进行维修,常规管钳、扳手等标准工具受尺寸限制,无法深入夹缝开展作业,检修人员仅能依靠徒手拆卸管路配件然而,这种传统作业方式不仅工作效率低下,还极易造成水嘴、油嘴破损变形,导致大量备件浪费,严重制约检修质量

为彻底攻克这一生产瓶颈,班组技术骨干主动牵头成立攻坚小组,立足现场狭小作业特殊情况,就地取材、自主研发、精细加工,成功研制出适用于轧机导卫狭小空间管路专用拆卸工装。该工装采用加长细杆主体结构,搭配可调节防滑抱夹装置,可适配多种规格管径管路,并且,通过外置手柄实现远距离扭力稳定传输,完美适配夹缝密闭作业场景。

该套专用工装投入现场使用以来,轧机装配作业区彻底解决了轧机导卫狭小空间检修作业难题,效率实现大幅跃升,全程避免了管路配件损坏、设备磕碰损伤等问题,预计年节约备件采购费用五千余元。

这套零成本自主研发的简易工装,以微小技改实现了检修效率提升,更推动线上产能再增长,真正做到了小工具解决大难题。

百元“逆袭” 盘活万元故障设备

能修坚决不换,我们要把自身技术与修旧利废工作充分结合起来,这是实现创效与技能提升的双赢效果。

此前,棒线装配导卫班一台加热器控制箱突发故障,导致内部接线柱螺母松动、接触不良,同时高温灼烧造成绝缘板碳化击穿、接线柱烧毁,设备彻底停机。

故障发生后,班组负责人第一时间对接设备厂家咨询维修及换新方案,经询价得知,全新设备采购单价高达1.3元,且定制采购周期长达两周,将严重打乱整体生产计划。

面对高额的换新成本和紧迫的生产压力,棒线装配导卫班摒弃过去“坏即换、旧即弃”的粗放思维,技术骨干主动担当、迎难而上,他们全面拆解设备、细致排查故障根源,精准标定接线柱安装点位,规范完成开孔定位、配件更换、重新布线等全流程作业,完工后联合电气人员多次开展通电测试,全方位排查短路、漏电等安全隐患,彻底修复设备故障。

本次设备修复仅投入材料、人工成本172元,以百元极低投入成功盘活价值万元的核心设备,实现了降本不减质、修复保稳产的良好成效。

绣花式修复  废旧备件重生赋能

看过来  基层降本也可以这么干

550轧机万向轴是保障轧辊精准对中、轴向稳定调节的关键传动部件,但在生产中却容易出现磨损、细微裂纹、形变等各类缺陷。

以往棒线装配导卫班针对受损万向轴均采取直接报废换新的处理方式,但按1037元/根的成本价,高频次换新造成备件生产成本居高不下。

为精准压低备件消耗成本、兼顾产品质量与生产稳定,班组建立完善废旧备件甄别、修复、复用专项机制,对轻微受损、具备修复价值的损耗器件分类归集、精细修复、二次利用,最大化挖掘废旧备件剩余价值。

“万向轴故障大多是局部磨损、细微裂纹,只要严格把控焊接、打磨工艺精度,完全可以达到新件使用标准,没必要直接报废浪费。”班组资深老师傅凭借多年设备维保经验说道。

该类器件修复过程中,班组员工精准定位缺陷区域,采用分层堆焊工艺进行补强修复,全程严控焊接温度,有效规避万向轴受热变形、焊道夹渣、修复不牢固等问题,最后通过精细化打磨抛光,让废旧万向轴完全恢复原始装配精度和运行性能。

精细化的修复工艺,让报废备件重获新生、再度上岗。截至目前,班组已累计修复复用8根废旧万向轴,单根修复成本仅230元,累计节约备件费用6456元。

小改小革藏匠心,节支降本见真章。汉钢公司轧钢厂棒线装配导卫班以立足岗位的坚守、精益求精的钻研、修旧利废的智慧,把“过紧日子”的要求转化为“过好日子”的实效,是汉钢儿女担当作为的切实体现轧钢厂  陈瑶 雷亚龙