“抠门”班组 把节约做到极致
发布日期:2026-05-18    作者:刘伟 陈瑶    
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“以前坏了就买、废了就扔,现在嘛咱得先算算账!”在汉钢公司轧钢厂轧机装配作业区高线装配导卫班,节约、降本已不在是口头上的承诺,而是刻在基层职工心中的“座右铭”。

今年以来,班组全员将“成本一票否决”的刚性准则记在心里、落实在行动自身智慧为企业提质增效注入鲜活力量。

靶向高效降温  让轧机焕发新活力

“抠门”班组   把节约做到极致

“轧槽冷却跟不上,轧辊磨损快,换辊频繁太耽误生产!”轰鸣的轧机旁,看着频繁损耗的轧辊和不断停机换辊的现场,该班组班长刘伟皱着眉头。

面对原有轧机冷却水管老化堵塞、管壁锈蚀漏水、冷却水流不均、轧槽损耗快、轧线频繁停机换辊的生产堵点,该班组主动开展技术攻关工作

闷热的现场,班组技术骨干蹲在轧机旁,弯腰凑近发烫的轧槽,反复比对生产情况、实测水流覆盖范围,优化的思路就这样在实地调研中慢慢浮出水面

大家摒弃老旧管路设计,大胆改造管路结构,选用耐磨抗堵材质,创新采用低姿态、长接段、全覆盖的水管布局,趴在设备下方一点点校正角度、固定管路,对冷却系统进行全方位升级改造。

“管路角度调一调、覆盖范围扩一扩,冷却效果立马不一样!”经过十余次现场调试优化,改造后的冷却系统直击原有痛点问题,轧槽冷却效果显著提升,过钢量显著提升10%,大幅减少因频繁换辊造成的停机损耗。

目前这项实用技改已在作业区全面推广,成为保障轧机高效稳定运行的“硬核妙招”。

废料变身“宝贝” 自主加工显著降本

秉持“省下就是赚到、盘活就是创效”的成本理念,该班组打破“坏件直接换、废料随手扔”的固有思维,把生产边角废料当成“宝藏资源”,开启自主备件加工工作

班组员工就地取材、精准测量、精细打磨,将生产中产生的废钢头,加工成轧机底座螺杆、顶丝套、轴销等常用备件;把各类边角余料,制作成压板、垫块等关键配件,实现废料零浪费、备件零成本

从粗放采购到按需自制,从闲置丢弃到循环利用,自主机加工让废料变备件、缺口及时补。据统计,今年以来,该班组每月自主加工各类备件数十件,有效减少外购采购数量成本,盘活闲置资源,真正实现“变废为宝、节流创效”。

废旧备件重生  匠心筑牢生产后盾

“抠门”班组   把节约做到极致  

“能修绝不换,能用绝不弃,修好一件就是省下一件的成本!”在该班组备件修复区域大家戴着防护手套,专注对磨损部件进行补焊打磨,焊花闪烁间,一个个老旧备件重获新生。

在备件维护修复上,高线装配导卫班始终坚持精益修复原则,不轻易报废可用部件,把精细化修复做到极致。针对长期使用出现磨损、变形、损坏的轧机导卫底座、拉杆、横梁等核心部件,班组员工严格按照装配标准,熟练运用补焊、打磨、校正、尺寸校准等工艺,一点点修补磨损面,精准复原装配精度。

“别看只是补焊打磨,每一处尺寸都要严丝合缝。”经班组精细化修复后的各类备件,性能参数完全达标,可直接重回生产岗位投入使用。

小小的补焊打磨,不仅减少新备件采购支出,更精准把控装配精度,有效降低设备故障率,为连续化高效生产筑牢坚实后盾。

修修补补,是一线职工主动挖潜的意识;节约降本,更是一线职工与企业共进退的真实写照,在汉钢公司轧钢厂,这样的例子还有很多,他们以“主人翁”姿态,以匠心实干创造真价值,持续为企业控亏增盈贡献一线智慧与力量。轧钢厂  刘伟  陈瑶