技改赋能,让“老系统”跑出“加速度”
发布日期:2026-05-12    作者:雍佳檑    
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初夏时节,烧结厂生产现场如火如荼,焊花飞溅与机器轰鸣交织成一曲奋进乐章。连日来,烧结厂紧盯制约生产的“瓶颈”环节,集中优势兵力打响了一场三立生灰输灰系统改造攻坚战。在分厂统一部署下,全体干部职工以“啃硬骨头”的决心、“钉钉子”的韧劲,推动这套服役多年的“老系统”实现脱胎换骨,交出了一份提质增效的亮眼答卷。

技改赋能,让“老系统”跑出“加速度”

直面痛点:从“被动应对”到“主动破局”

“每小时输灰量差10吨,气耗比标准高两成,这‘拦路虎’不除,降本增效就是空话!”在现场专题会上,技术骨干拿着刚出炉的监测数据,直指问题核心。

作为烧结配料的关键“大动脉”,三立生灰输灰系统由于长期连续运行,管道弯头积灰严重,犹如血管“血栓”;输灰泵老化,转速波动大,像“带病的老牛”。不仅制约产能释放,高昂的气源消耗也让成本居高不下。

面对这一“卡脖子”难题,烧结厂坚持问题导向,迅速成立专项攻坚小组。厂领导带队深入一线,把运行参数与现场踏勘影像资料反复比对、逐项推演,最终确立了“清堵除患、设备更新、参数优化”三步走方案。整改节点精确到小时,责任压实到人,“必须让系统跑出‘加速度’!”成为全厂上下的共同目标。

技改赋能,让“老系统”跑出“加速度”

聚力攻坚:在焊花与汗水中淬炼作风

检修首日,狭窄的管道间内闷热难耐。作业人员戴着防尘面罩,蜷缩在弯头处,手持钢钎一点点凿除板结的积灰。汗水顺着安全帽檐滴落,在灰扑扑的工作服上晕开一片片深色的印记。“灰再硬,也没有我们的决心硬!”一句朴素的话语,道出了大家的心声。

为最大限度减少对生产的影响,烧结厂统筹谋划,采取“白+黑”错峰作业模式。深夜十点,检修现场依旧灯火通明。焊工赵师傅蹲在输灰泵底座旁,手持焊枪专注修补磨损部件,弧光映照着他布满老茧的双手,焊缝如银线般均匀延伸。“这台泵是‘老伙计’了,修好了还能再战三年!”抹一把脸上的油污,他又转身投入下一台设备的调试。

从管道疏通到部件更换,从参数校准到安全核验,每一个环节都体现出“精益求精”的工匠精神。参战职工用沾满油污的手套、浸透汗水的工装,织就了一张密不透风的“质量防护网”,也在一线锤炼出一支敢打硬仗、能打胜仗的队伍。

技改赋能,让“老系统”跑出“加速度”

成效凸显:用数据说话,向效益看齐

随着系统重新启动,控制室内电子屏上的数据开始稳步跳动,现场响起一阵轻松的感叹——输灰转速稳定在设定值,单管线压力下降0.06MPa,输灰能力提高10吨/小时。“以前总担心输灰跟不上节奏,现在看着这稳定的曲线,心里踏实多了!”主控岗位工指着屏幕,语气中透着欣喜。

更具含金量的是成本账:通过修旧利废,输灰泵改造节省采购费用约28万元;系统优化后,每年可减少运维成本近12万元。数字背后,是无数个日夜的坚守,是焊花飞溅中的执着,更是烧结厂践行“一切成本皆可降”理念的生动实践。曾经“气喘吁吁”的输灰系统,如今步履轻盈,不仅有力保障了烧结配料的稳定供应,更成为烧结厂降本增效的“明星工程”。

从“卡脖子”到“破困局”,从“汗珠子”到“金果子”,这场设备改造攻坚战,不仅让三立生灰输灰系统重焕生机,更在全厂范围内凝聚起攻坚克难、真抓实干的浓厚氛围。下一步,烧结厂将继续聚焦生产痛点、难点,深挖设备潜能,以更实的举措、更硬的作风,持续推进降本增效各项工作,为集团公司高质量发展注入源源不断的动能。(烧结厂 雍佳檑)