近日,汉钢公司烧结厂二号烧结机热风点火改造项目成功投运,通过回收利用环冷机三段温度余热350℃作为点火助燃空气,实现了烧结工序煤气消耗的大幅降低,为企业节能降耗、绿色发展注入了新动能。

技术革新,破解能耗瓶颈
长期以来,烧结工序点火环节一直采用常温空气助燃,燃烧效率受环境影响大,煤气消耗偏高,是制约工序降本增效的关键痛点。本次改造,烧结厂技术团队立足现场实际,深挖余热利用潜力,将环冷机三段高温热风引入点火炉,替代传统常温助燃空气,实现了“废热”的高效回收利用。
改造投运后,点火助燃空气温度显著提升由35℃提升至128℃,提升93℃,燃烧条件得到大幅优化。高温热风为点火过程提供了充足的预热热量,减少了煤气燃烧时的无效吸热,从根本上降低了煤气消耗,同时也提升了点火稳定性,为烧结矿质量的稳定控制提供了有力保障。

成效显著,效益看得见
经过一段时间的稳定运行,项目各项指标均达到预期效果,交出了亮眼的成绩单:煤气消耗持续下降:点火环节煤气单耗下降1.7m3/t,显著降低,降幅达到预期目标降费约0.2元/t,吨矿煤气成本实现明显下降。
经济效益稳步提升:按当前生产负荷测算,项目投运后月均可实现可观的降本效益4万元,扣除风机改造带来的电耗增加后,仍具备显著的经济性,预计投资回收期短,投入产出比高。
工序稳定性持续增强:稳定的高温点火风温,不仅降低了煤气消耗,更减少了点火波动对烧结过程的影响,为烧结矿产量、质量的稳定提升创造了有利条件。

推广可期,潜力持续释放
二号烧结机的成功投运,为全厂节能改造提供了宝贵经验。下一步,烧结厂将趁热打铁,把二号机的成功经验复制推广至一号烧结机,实现全工序煤气消耗的系统性优化,进一步扩大降本增效成果,为企业实现年度节能降耗目标贡献更大力量。
本次热风点火改造,是烧结厂立足“双碳”目标、深挖内部潜力的生动实践。通过技术革新实现余热回收利用,不仅降低了生产成本,更探索出了一条高效、节能、环保的绿色发展之路。未来,烧结厂将持续聚焦节能降耗,不断挖掘工序潜力,为企业高质量发展注入源源不断的动力。(烧结厂 井立锋 肖猛)

























