近期,汉钢公司烧结厂配料作业区紧扣集团公司降本增效工作部署,凝心聚力、主动作为,聚焦三立生灰输灰系统运行痛点,扎实开展维修改进专项工作,通过设备检修、管路疏通、部件换新等一系列举措,有效破解输灰效率低、气耗偏高的难题,为烧结生产稳定顺行、成本持续压降筑牢坚实基础。

把脉开方:找准病灶,打通“中梗阻”
生灰输灰系统是烧结配料环节的核心关键设备,直接决定生产能耗、配料效率与整体产能释放。设备长期不间断高负荷运行后,各类运行问题逐步凸显,管道弯头、介质易附着区域频繁出现积灰、结垢、堵塞情况,加之原有输灰泵使用年限较长,内部构件磨损老化、整机性能大幅衰减。一系列问题直接造成输灰运转转速波动大、小时输灰产能达不到工艺标准,极大影响配料工序节奏,还导致压缩空气气源无端损耗加大、生产成本居高不下,已然成为制约作业区降本增效、稳产提质的突出瓶颈。
面对设备现存难题,配料作业区坚持问题导向,多次深入生产现场实地踏勘、跟班观察设备运行实况,全面梳理系统各类故障短板。结合现场生产工况、工艺技术要求,科学研判问题根源,量身制定针对性极强的专项维修改进方案,清晰划定整改范围、明确整改目标、细化责任分工与施工流程,为后续设备攻坚整改工作理清思路、指明方向。

刮骨疗伤:精心施治,焕发“新生机”
行动迅速,攻坚破难。配料作业区主动扛起整改攻坚责任,科学统筹检修人员、工具物资,合理错峰排布检修工期,在不影响正常生产节奏、保障生产线连续运转的前提下,稳步推进三立生灰输灰系统全方位升级整改工作。
现场作业人员立足岗位、精益求精,对整套输灰管路、动力设备开展全覆盖、无死角隐患排查。集中人力对管道弯头、结垢堵塞点位进行深度清理,彻底清除管壁积灰与硬化杂物,打通物料输送通道;同步逐台检测输灰泵运行工况,对老化失效、性能不达标的泵体开展维修养护、配件更换及整机升级,全方位优化设备运行参数。检修全过程中,全员分工明确、协同配合,严守安全操作规程,严把检修施工质量,抓实每一处检修细节,确保所有整改工作落地见效、不走过场。

活血生肌:疗效显著,注入“新动能”
此次三立生灰输灰系统专项改造,精准直击生产效率、能源消耗两大核心痛点,改造后综合成效十分显著。经过管路疏通与设备优化,系统输灰转速、小时输灰量均得到明显提升,完全满足烧结配料生产刚需;气源消耗大幅下降,有效杜绝能源浪费,真正实现提效率、降能耗、减成本多重目标。同时设备运行稳定性大幅增强,设备故障停机次数显著减少,后期备品备件更换、设备运维费用持续降低,为烧结生产连续高效运转提供坚实设备保障。
降本增效无止境,实干担当促发展。下一步,烧结厂将持续立足生产实际,紧盯生产关键环节与设备薄弱点,不断深挖设备潜能、优化现场运行管理,以务实行动持续推动降本增效工作走深走实,全力为集团公司提质增效注入强劲动力。(烧结厂 王涛涛 雍佳檑)

























