“下一块钢板又要早了!推床对中还没完,下一块钢板都到除鳞箱辊道了!”近日,在汉钢公司轧钢厂中厚板产线主控室内,轧机主操小陈盯着监控画面,眉头紧锁……
原来,让小陈烦心的事是中厚板轧机“慢半拍”的效率制约问题。自汉钢公司中厚板产线投产以来,线上轧制均遵循这样一个节奏,即每块钢板进轧机前,每个轧制道次都得先在转钢辊道上完全停稳,再由轧机推床缓缓夹正对中,进而进行轧制。但如果多次转钢或厚度10mm以下品规的钢板转钢时间长,轧制道次较多,则辅助时间便会增长,导致钢板轧制小时产量始终卡在156吨的瓶颈线上。
“不能再等了,要想方设法打破瓶颈!”面对生产现实问题,汉钢公司轧钢厂智控维护班组深知,在当前极致效率竞争下,每省1秒,都是效益;每提1吨,都是竞争力。为此,一场对症下药的改造悄然开始……
告别“慢半拍” 轧机“呼吸”更舒畅
如上提到,目前汉钢公司中厚板产线轧机推床控制模式为“停稳—推床夹正对中—轧制”,这样虽看似稳妥,但实则低效。尤其对非转钢道次、粗轧中间道次、精轧中间道次等非关键道次,则完全可以在进钢过程中同步完成对中,此举将全面缩短钢板轧制时间。
基于此,该班组大胆论证,最终确立新策略:仅三类关键道次(转钢道次、粗轧第一道、精轧第一道)保留“停稳后对中”,其余所有道次,推床在钢板行进中动态跟踪、实时夹正,不占用额外时间。
程序修改、HMI画面优化、现场联调……72小时内,新控制逻辑便成功实现上线验证与轧制。
改造后效果立竿见影,轧机推床不再“傻等”,而是如舞者般与进钢节奏同频共振,平均每小时过钢量提升15.4%!
“现在节奏顺了,轧机‘呼吸’都畅快了!”轧机主操小陈紧锁的眉头舒展开来。
去掉“冗余项” 产能“潜力”再提升
告别了轧机的“慢半拍”,但该厂智控维护班组却仍不满意,他们觉的轧制效率提升仍有空间。
带着这个思考,班组将目光聚焦于今年2月份新投用的预矫直机设备上。
通过实地观测,班组发现新安装投用的预矫直机能高效校平终轧板型,但轧机过程自动化控制系统仍沿用旧逻辑,即末道次后强制增加一道“平整道次”,只为防止钢板翘扣头。
“轧机这个末道次,肯定是多余了,既然有了预矫直机,那么轧后板型平整功能理应交给它”
有了明确思路,班组迅速行动,他们修改轧制过程自动化后端轧制模型,彻底取消轧制末道次平整功能,并同步更新前端HMI操作界面,使得操作流程更为简化。
精准的改动,成效喜人。目前,该厂中厚板产线单块4倍尺大板减少2个轧制道次,轧制时间缩短18.4秒,小时过钢量再提升2.85%。另一方面,这促使终轧温度更高,进一步又降低了加热炉煤气消耗。
如今,走进汉钢公司轧钢厂板材作业区,轧机轰鸣声依旧,但节奏更紧凑、流程更流畅。轧机推床精准衔接,钢板流畅穿梭,预矫直机稳稳接棒,一场由“停”到“动”、由“冗”到“简”的效率革命,正在火热轧线上悄然绽放,推动着汉钢精品板材提产提质走深走实。(轧钢厂 张超)

























