方寸岗位藏匠心,微小改造激活力。面对市场诸多不确定性,轧钢厂轧机装配作业区牢固树立“过紧日子”思想,围绕基层安全生产、提质增效工作部署,坚守降本挖潜、精细管控的理念,充分激活一线创新动能,以实干为企业提质增效贡献基层力量。
精研细改降损耗 点滴节约提效益

“45mm辊环因边距问题导致使用率低,备件成本一直降不下来,这得及时扭转。”在该作业区内部针对降本增效的“诸葛亮”会议上,一桩源于备件的小缺陷被摆在桌面上进行探讨。
如何一劳永逸解决它?
该作业区立刻组织技术骨干、班组操作工围在一起研讨,大家扎根轧机旁,一起比对轧制参数、实地测量辊箱间隙,你一言我一语梳理改造思路。
“咱们用钢板车制专属垫片,补齐两侧空隙,就能把轧槽彻底利用起来!”经过反复打磨方案,班组就地取材,利用20mm钢板精细加工定制辊环垫片,精准适配装配尺寸。
一枚不起眼的小垫片投入使用,直接盘活闲置辊环资源,轧槽利用率大幅提升,辊环消耗直线下降。
这项零投入、低成本的巧改造,在一次次交流探讨中把降本细节落到了实处,全员修旧利废、“过紧日子”的氛围愈发浓厚。
巧思攻坚破瓶颈 务实担当提效率
检修现场,大家经常互相吐槽:“圆柱头螺栓一紧就打滑跟转,怎么拧都不到位,反复调试太耽误事!”
螺栓无防转结构、紧固易松动,不仅存在设备运行隐患,还拉长检修工期、加大劳动强度,成为轧机装配作业区现场一项新问题。
“只要思想不滑坡,办法总比困难多。”
该作业区召集检修人员座谈商讨,围着设备找原因、商量破解办法。
“废旧边角料做一个限位挡块,卡住螺栓不就行了!”大家思路一拍即合,就地选用8mm废旧钢板,加工制作防转定位块,焊接加固形成稳固限位结构,彻底根治螺栓打滑顽疾。
改造完成后,圆柱头螺栓预紧力全部达标,设备连接稳固可靠,安全隐患彻底清零,单颗螺栓紧固时间直接压缩一半。班组齐心商量、就地攻关,变废为宝零成本技改,尽显一线职工担当实干。
筑牢防线守安全 细节整改护平安

日常巡检中,职工经常反映:“中厚板磨辊换辊轨道坑洞太大,作业时来回走动很容易踩空,心里总不踏实!”
职工的心声很快传至轧机装配作业区,为切实消除这一现实隐患,该作业区技术、安全管理人员和岗位员工边走边聊、细致排查,认真倾听大家的困扰。
“能否做一个可开合盖板,盖住坑洞,既不耽误吊装,也两全其美!”一番集思广益之后,改造方案便诞生。
作业区巧用中厚板产线精整工序废旧钢板,量身打造合页式活动安全盖板,平时全覆盖防护坑洞,检修作业可灵活翻开,安全便捷两不误。
一项暖心细致的小改造,从职工诉求出发筑牢安全防线,让一线人员上岗安心、作业放心。(轧钢厂 张媛媛)
























