深耕工艺“细功夫” 勇闯转型“快车道”
发布日期:2026-03-25    作者:胥京    
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2026年,汉钢公司以转型升级为核心、提质增效为导向,精准构建“研发攻坚—工艺迭代—成果落地”的全链条创新体系,深度推动科技创新与生产经营无缝衔接,着力推动产品结构从传统品类向高端化、功能化、差异化转型,以创新破局、以转型提质,为企业高质量发展注入源源不断的强劲动力。

深耕工艺“细功夫” 勇闯转型“快车道”

提速释能:VD炉产能刷新纪录,支撑高端交付

VD精炼工序作为优特钢生产的关键核心工序,其运行效率直接决定高端产品的交付能力与品质稳定性。2026年以来,汉钢公司锚定产能释放目标,从工序衔接、工艺稳定、设备保障三个维度协同发力、精准施策,全面打通制约优特钢产能释放的堵点难点。

通过科学匹配VD炉处理周期与连铸节奏,优化真空处理工艺,强化过程温控与成分精准控制,VD炉作业效率显著提升;同时,针对不同钢种特性制定差异化工艺方案,确保钢水纯净度与可浇性稳定可控。2026年第一季度,过VD炉钢种产量连续三个月刷新历史纪录,月均产量同比增长超30%,为高附加值钢种的批量交付提供了坚实保障。

增效品种的持续放量,不仅有效支撑了公司产品结构向高端化、差异化转型,也为企业效益增长注入了强劲动能。

深耕工艺“细功夫” 勇闯转型“快车道”

攻坚破局:破解耐候钢质量难题,实现质效双升

耐候钢因其含有较高的Cu、Ni、Cr元素,拥有优异的耐大气腐蚀性能,常被用于建筑加固工程等领域,且因其耐腐蚀特性,表面不必附加镀层,是一种高性价比的环保材料。然而,正是这些合金元素的加入,导致其在生产过程中极易出现表面纵裂、角部横裂等质量缺陷,成为制约其规模化生产的技术瓶颈。

对此,汉钢公司炼钢工序迅速成立攻关小组,对表面裂纹形成因素展开全方位“解剖式”分析,最终排查出裂纹主要形成于一次冷却阶段,并在二次冷却过程中进一步扩展的核心症结。攻关团队精准施策,从连铸工艺入手打出“优化组合拳”:严控钢水出站温度,稳定中包过热度;动态调整工艺参数,改善钢坯表面质量;科学优化冷却水量,源头消除应力集中;优化保护渣理化参数,保证润滑效果,全方位保障铸坯质量。一系列措施落地后,耐候钢轧制裂纹率显著下降,成品板性能稳定、表面质量优良,同时通过优化合金成分与扒皮工艺,实现了质量升级与成本压降的双重收益,为其规模化生产奠定了坚实基础。

深耕工艺“细功夫” 勇闯转型“快车道”

提质增效:优特钢拉速质量双升,夯实转型根基

当前钢铁行业进入深度调整期,“普钢减量、中高端特钢增量”成为行业核心发展趋势,优特钢提产提质是企业规避同质化竞争、实现转型升级的关键,更是锚定“十五五”150万吨优特钢产量目标的重要基石。

汉钢公司炼钢厂聚焦提产提质核心需求,以工艺创新为抓手,为目标落地筑牢基础。该单位聚焦优特钢核心品种群,针对ER70S-6、H08A、YL82B、45等多个核心品规,累计开展34轮次拉速提升验证,通过多炉次、多流次的循环优化,逐步突破工艺边界。其中,焊丝钢系列拉速提升幅度达0.35—0.4m/min,产能释放效率提升近20%;合金结构钢实现稳定爬坡,拉速增幅超过5%,所有试验钢种的低倍组织经全流程跟踪检测,质量指标均稳定可控,实现效率与品质双跃升。

针对高拉速下的元素偏析难题,攻关团队采用“渐进式”优化策略,将偏析等级严格控制在0.5级以内,建立工艺与质量动态数据库,推动质量管理从被动处置向主动预防转变。目前,所有提速批次均实现用户零异议,形成了可推广、可复制的高效生产路径,为150万吨优特钢目标实现赋能增效,进一步夯实企业高端化转型根基。(炼钢厂 胥京)